
贯彻落实“三会”精神,关键在干、核心在实。自各级“三会”召开后,一线职工将会议要求转化为攻坚动力,在安全管控上精雕细琢,在质量提升上啃硬骨头,用小创新解决大难题,让会议精神在一线落地生根、开花结果。

深耕一根绳,让一线安全既有标准,更有温度。生产一线的起重作业,是承上启下的“空中桥梁”,直接牵动着整条生产线的安全脉搏。
安全员杨东海最懂现场实情,他深知一线员工需要的是清晰、具体、易于落实的标准,而非晦涩的条文。他结合各岗位吊运特点,精准界定钢丝绳使用标准、明确更换周期、规范挂吊要求,每一项都对应具体作业场景。针对行车班前检查,他梳理核心要点,制定标准化确认卡,从源头杜绝漏检、虚检。
他还在现场手把手传授吊具识别、正确挂吊和设备检查技巧,并优化安全导向钩使用规范,匹配不同作业所需的铁钩材质与长度,切实保障员工作业安全。杨东海用接地气的创新,把起重安全规范变成一线职工易懂好用的“实操指南”,实现安全与效益同频共振。

精研一毫米,让轧辊加工既有精度,更有巧思。数控轧辊车床旁,车工卫小龙向班长李普红念叨:“最近加工轧辊校活费劲,孔型偏差也大。”李普红立即排查,发现问题出在毫不起眼的机床顶尖上——顶端有明显磨损。
卫小龙提议换个新顶尖,李普红却坚持从根源解决。两人分工协作,卫小龙麻利地拆下顶尖,校正同轴度后精准车削磨损部位,李普红在旁点拨操作要点,重新安装试加工。
试加工后,卫小龙欣喜地发现校活顺畅、孔型全部达标。李普红欣慰地表示,这种实干既提升了加工质量,又节省了费用,用小修复解决了大难题。

巧破一备件,让设备运行既提效能,更稳生产。装配班长解冬终于解决了困扰半个多月的难题——立轧短应力轧机轧槽易错位且运行不稳定的问题。作为班组“主心骨”,他组织装配工蹲在设备旁集思广益,决定重新制作锁紧装置。
他们利用废旧料,分工开展测量、切割等工序,加工专用锁紧螺栓时,解冬与车工程东辉搭档,一人报参数、一人控精度,反复校准杜绝偏差。
锁紧装置安装到位并测试成功后,解冬对班组员工说:“咱这股钻劲没白费,设备稳定性和装配质量都上了一个台阶。”
一线职工把心思用在现场、把功夫下在实处,让“三会”精神真正转化为保安全、提质量、增效益的生动实践。

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2026年第86期
总3892期
责任编辑:闫 黎
本期编辑:徐颢轩

