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【技术改造】小小技改大大提高了轧机作业率

【技术改造】小小技改大大提高了轧机作业率 龙钢集团
2017-05-03
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导读:同兴公司入炉推钢机及油站控制原来主要靠接触器、继电器、主令开关等控制。直接控制点数和联锁控制点数量繁多

  同兴公司入炉推钢机及其配套润滑控制系统主要由靠接触器、继电器、主令开关等实现控制,控制点及联锁点多,一旦发生故障,排查及处理故障用时长,直接影响轧机作业率,严重影响钢材产量。为缩短推钢机及润滑系统故障排除时间,4月份,轧钢厂电气技术员通过现场考察、查阅资料、编程设计、计算机模拟实验,最终确定拆除原控制系统,改用西门子PLC S7-200来控制推钢机及其配套润滑系统,技术人员将该系统各个控制点及联锁点信号接入PLC端口,通过PLC实现控制,一旦发生故障,维修人员通过PLC报警系统指示灯就能在最短的时间内明确故障点,并迅速排除故障,恢复生产。

  自改造后,发生故障处理时间从以前的2-4小时降低为现在的30分钟左右,极大地缩短了误机时间,提高了轧机作业率,为公司实施“提质增效追赶超越”目标及顺利完成钢材月产量提供了坚实可靠的设备保障。(雷叶)

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