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“死磕”钢铁料消耗 磐石建龙用工艺提升实现降本增效

“死磕”钢铁料消耗 磐石建龙用工艺提升实现降本增效 磐石建龙
2024-03-12
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导读:编者按降本增效一直以来都是钢铁行业的必修课,而优化钢铁料消耗指标更是其中关键一环,对提高产品市场竞争力具有重

编者按





降本增效一直以来都是钢铁行业的必修课,而优化钢铁料消耗指标更是其中关键一环,对提高产品市场竞争力具有重要作用。
在建龙集团旗下的企业当中,有一家钢铁子公司通过不断地探索与实践,摸索出一系列降低钢铁料消耗的工艺操作方法,钢铁料消耗指标连续四年实现突破,从2020年的1083.5kg/t降至2023年的1060.2kg/t。今年2月份,该指标达到1053.93KG/t,再创新低
这家子公司磐石建龙。今天我们一起来探究一下,他们是如何一步步与降低钢铁料消耗“死磕”的。

持续推动渣冶炼技术,减少渣中铁元素流失
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科学技术是第一生产力,为使钢铁料合理降低,磐石建龙专业工程师在反复论证的同时,与高端院校紧密结合,借助与北科大合作开展的全炉役氧枪喷头优化项目,通过对炉衬的变化研究,找到了不同炉役阶段的氧枪最优工艺参数。优化后,氧枪对熔池具有更好的混匀效果,对脱磷、减少渣料消耗意义重大。配合污泥球加入后的脱磷优势,减轻渣料脱磷负担,大大减少了金属流失。

探索传统造渣工艺与冷压球组元的有效融合
02


除了工艺方面的改进,磐石建龙还注重技术创新与机理研究。为降低炼钢工序辅料消耗,该公司炼钢厂厂长带领技术骨干深入现场调研,根据现场生产实践,反复修改方案,开展试验摸索,并结合炼钢理论知识进一步对冶炼物料平衡、热平衡计算模型进行优化,指导转炉吹炼操作。

他们通过研究发现,冷压球含有较高的氧化铁和氧化钙组元,氧化铁组元有利于炉渣熔点的降低,可以改善炉渣流动性,提高炉渣脱磷能力,减少返干现象。通过对渣因素的多重分析,摸索出了冷压球的加入时机和加入量,充分利用冷压球的有益作用,既减少了喷溅,又改善了炉渣中期返干现象。

耐材长寿命攻关,助力生产连续性提升,减少铸余量
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耐材的寿命是影响连续生产的关键性因素。为提升生产的连续性,磐石建龙对中间包和钢水包的耐材进行了重点攻关。 

针对中间包耐材,磐石建龙通过对整体耐材材质优化、致密性提高、易冲刷侵蚀部位材质改进、包盖保温、烘烤工艺等一系列的工艺优化,中间包寿命大幅提升,目前中间包最长寿命已达到172小时,平均寿命达到75小时以上。
针对钢水包耐材,该公司则通过对整体耐材材质优化、工作层和永久层合二为一、改善混合料混匀强度和振捣强度、提高烘包质量等一系列措施,钢包寿命大幅提升,目前钢水包最长寿命已达到237炉次,平均寿命达到220炉次以上。
提高含铁料质量,充分利用富余温度,最大限度提高含铁料使用量
04


针对压球强度、水分、粉面率指标差的问题,磐石建龙自主创新利用钢渣余热余能作为压球烘烤的热源,解决压球烘烤的问题,有效提升了压球质量;优化钢渣磁选工艺,提高磁选粉品位,二次磁选粉入转炉消耗,变废为宝。
2023年,随着该公司“温度一条线”课题的系统推进,铁与钢界面围绕铁水转运流程,通过保温、运输、周转等维度多措并举,实现了转炉入炉铁水物理热提高了50℃;炼钢工序围绕含铁料烘干、合金烘烤、钢水保温等手段,实现转炉出钢温度由1660℃下降到1640℃,累计降低20℃。热量的富余带来了其它含铁料使用量的快速增长,由吨钢20公斤增加到32公斤以上,促进了低品位铁资源循环利用。
苦练内功,实现转炉操作整体水平的提高
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为了提升操作序列员工整体水平,磐石建龙以岗位职工操作不平衡为切入点,进行各项指标劳动竞赛,通过竞赛对优胜者给予奖励,鼓励员工多学优学;同时,积极开展优秀班组经验共享,由工程师重点跟班,逐步改善了各班组水平参差不齐的现象,实现整体水平提高。

钢铁料消耗的稳步下降,不仅凸显了磐石建龙对工艺技术进步的不懈追求,更是公司坚定落实高质量发展承诺的具体体现。未来,磐石建龙将持续对标行业先进,狠抓降本增效工作,坚持科技创新,全面提升企业核心竞争力,向高质量发展的目标不断迈进。


建龙集团品牌传播中心出品

来源:磐石建龙

作者:张楠楠

编辑:刘   博

审核:郭小燕

监制:楚绍国

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