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系统降耗 放散攻坚 —磐石建龙蒸汽优化交出硬核成绩单

系统降耗 放散攻坚 —磐石建龙蒸汽优化交出硬核成绩单 磐石建龙
2025-08-14
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系统降耗

放散攻坚

      磐石建龙钢铁有限公司现有余热蒸汽20t/h,温度120-160℃,压力0.2-0.6MPa,夏季处于富余状态。为使夏季蒸汽最大化利用,制造管理部主导开展“蒸汽保卫战”。成果显著:外网蒸汽放散率大幅降低。其中,竖炉本体蒸汽已实现全部并网回收,彻底解决了放散问题,烧结混合料温度进一步提升(目前日平均温度≥70℃),一份凝结着技术与协作的夏日答卷令人振奋。

    夏季与冬季不同,冬季外网蒸汽用户多、用量大,其中部分用户还用蒸汽供暖;而夏季,外网蒸汽用户显著减少,部分仅用于设备保温的用户停用蒸汽,同时供暖季结束,这导致夏季蒸汽放散次数与量增加。制造管理部在无成熟案例参考的情况下,采取针对性措施,使蒸汽放散显著减少。

竖炉小汽包“归队”

     为改变小汽包蒸汽无效放散的现状,结合竖炉作业区相关人员采取了精准措施:关闭放散阀提升小汽包压力,待压力与大汽包平衡后打开连通阀,成功将这部分“流失”蒸汽同步并入外网蒸汽系统,实现了小汽包汽源的“颗粒归仓”。同时,组织竖炉作业区相关人员进行蒸汽压力波动处置方案培训,既保障了小汽包设备安全运行,也确保了大汽包的稳定供汽。


蒸汽管网调优增效

     针对制氧作业区蒸汽压力波动影响预热系统的问题,专业人员提出更改制氧分子筛外网蒸汽供给管道走向。这项改造双管齐下:既稳定了制氧预热系统的蒸汽供给,也同步保证了40MW发电新增换热器这条重要“消纳通道”所需的稳定压力,打通了富余蒸汽高效利用的关键节点。

     为确保烧结混合料温这一关键工艺指标稳定达标,投用了“原30MW管线蒸汽+外网直供蒸汽”的双路供汽体系,并让烧结在正常工况下最大限度使用外网蒸汽,该体系可最大化保障烧结用汽需求,成功使夏季烧结料温稳定维持在70℃以上。


消纳大户“火力全开”

     40MW发电机组新增换热器项目,在相关人员的精心调试下,于6月26日不负众望稳定投运,成为消纳富裕蒸汽的“核心主力”。目前,该系统蒸汽消耗量稳定在每小时5-6t,有效缓解了管网放散压力,并将凝结水温度提升至80℃。回收的高温凝结水直接回供至炼钢工序,显著降低了盐水制备成本和盐耗。此外,项目预计每年可提升煤气发电量约350.4万kWh,带来可观的经济效益。


    磐石建龙人用智慧和汗水,在蒸汽系统的“方寸之地”深挖潜、精管控,实现了蒸汽资源的最大化利用。这不仅是一次成功的节能降耗实践,更是磐石建龙精细化运营能力和团队战斗力的有力证明,为公司打赢“降本增效”持久战增添了新的动力。



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