
在钢铁生产体系中,水处理中心在生产运营中发挥着至关重要的作用,它通过去除水中悬浮物、杂质、盐分等,保障各生产环节的用水质量,同时对生产废水进行处理回用,提高水资源利用率。能源事业部积极践行环保节能理念,扎实推进节能降耗工作,对水处理综合车间进行自动化改造工程,为公司的高效、稳定、绿色生产提供坚实保障。
此次自动化改造的核心亮点之一是实现了超滤、反渗透装置的一键启停及自动反、冲洗功能。以往,启停反渗透和超滤设备是一项繁琐且耗时的工作,操作人员需要操作复杂的流程,稍有不慎就可能导致设备启动失败或运行异常甚至有爆管的风险。
一键启动功能的改造完成,让整个操作简单而高效。操作人员只需在中控室轻轻点击按钮,系统便会自动按照预设的程序,有条不紊地完成设备启动的各项操作,不仅大大缩短了启动时间,也降低了人为操作失误的风险,为生产的稳定运行提供了有力保障。
除了一键启动功能外,此次改造还对彗星过滤器进行了改沙滤的优化升级。随着企业生产规模的扩大和对水质要求的不断提高,彗星局限性也逐渐显现出来。而沙滤系统则具有过滤精度高、过滤效果稳定、运行成本低等诸多优势,能够更好地满足当前钢厂对水处理的严苛需求。

能源事业部自主攻关,多次召开现场会议、商讨解决方案。经过3个月的技术改造,依据逻辑控制器(PLC)与电磁阀门等控制程序,实现对超滤、反渗透、彗星过滤器等设备的远程自动化控制。完成改造后提高产水率20%以上、除盐水进水吨水减少药剂费用0.018元,并且延长反渗透、超滤膜元件的使用寿命,而且规避人员操作失误事故,预计综合年效益达到81.8万元。提高了生产管理的智能化水平,使车间的整体运营效益得到了大幅提升。
下一步,能源事业部将以水处理综合车间升级改造为契机,对整个能源事业部向自动化系统延伸,实现更加精细化的管理,不断探索创新,为企业的精益管理发展注入动力。



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