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降本增效 | 轧钢事业部:多措并举做好节能降耗大文章

降本增效 | 轧钢事业部:多措并举做好节能降耗大文章 六钢集团
2024-10-12
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为积极响应公司节能降耗的号召,轧钢事业部以高度的责任感和使命感,积极探索并实施节能降耗的新路径与新方法,致力于节约每一度电、每一滴水,加速推进技术改造与升级,全力打造低能耗、高产能、高集控的现代化智能工厂。

精准技改,深挖节能潜力

近期,轧钢事业部特邀水系统领域的专业技术团队,对3500mm中厚板生产线的净环水、浊环水、高压水及ACC层流水系统进行了全面诊断与评估。



经排查与科学评估,并结合生产实际需求,从两个方面进行改造,一是成功优化高压水除鳞系统。通过精细调整水压、科学评估汽水罐水位等方法,成功减少一台高压水除鳞泵的运行,单台电机功率达3800Kw,成功使吨钢电量降低约0.68Kw.h/吨,极大地降低了能源消耗;二是调整ACC水箱供水泵配置。将供水模式由双泵运行优化为单泵,按照产品规格不同,以60%产品工艺使用ACC水计算,吨钢电量降低约0.3Kw.h/吨(每台电机185Kw),有效降低系统待机能耗,同时确保了生产运行的稳定性与高效性。




对标先进,赋能产线升级
轧钢事业部为了进一步提升生产能效,与行业内优秀企业进行对标,并汲取了节能降耗宝贵经验,将学习的成果转化为实际的生产力。通过全面评估与优化产线,实施了多项节能降耗与效率提升措施。一方面提高机时产量,优化待温管理。通过合理控制中间坯长度、改进待温辊道控制逻辑等措施,由原来的大于6.8米长中间坯选择两组辊道待温,优化后达到小于9米中间坯选择1组待温辊道,使轧件待温块数增长了一倍,平均每小时多轧制一至两块钢,有效提高了各种品种钢控温轧制的生产轧制节奏,减少了设备空闲等待时间,另一方面计划增加中间坯冷却装置,进一步缩短待温时长,降低能耗,实施后预计又能每小时多轧制两块钢。


通过以上措施的实施和技术改造,轧钢事业部在生产细节上降低了设备的待机功耗和无功能耗。这不仅有效提升了生产效率,还优化了资源的利用率,促进了整体能效得到提高。





科技赋能,助力绿色发展

智能化管理和监控系统的上线,让生产过程中的能源消耗数据得以第一时间收集和分析,便于技术操控人员及时优化和调整,进一步提高了生产线的灵活性和响应能力。通过持续推进智能化管控、数字化转型,使得综合调度指令科学、准确率提升,生产组织作业率提升,吨钢成本降低,增强了企业在市场中的竞争优势,为企业的绿色发展注入了新的动力。



下一步,轧钢事业部将继续深化节能技术改造,优化生产流程,以实际行动践行节能降耗的发展理念,不断推动企业的绿色发展与转型升级,为实现企业可持续发展贡献力量。


END
丨内容来源:轧钢事业部 张明星、龚朴力丨
丨图文编辑:冯天勇丨
丨审     核:孙博文丨
丨出品:六钢集团融媒体中心丨




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