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精益先锋 | 精益管理结硕果 设备技改创效益

精益先锋 | 精益管理结硕果 设备技改创效益 六钢集团
2025-09-15
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导读:持续改进 精益求精


设备耗电像 “吞金兽”,故障停机还打乱生产节奏。在炼钢事业部生产管理中,这类问题往往是降本增效的 “硬骨头”。最近,该部公辅作业区用一场精准的设备技改,不仅啃下了这块难题,还交出了年省电费 16万、生产效率提升15% 的亮眼答卷 —— 这正是精益管理从理念落地为实效的生动缩影。


设备技改显效益


找问题


公辅作业区的方坯浊环水水池,之前配了 2 台 45KW 长杆泥浆泵。这几台设备看似 “勤恳”,却藏着让生产团队头疼的 “双高” 问题。耗电高:每台泵 45KW 的功率,要 24 小时不间断运行,日积月累下来,电费账单成了不小的负担;成本高:设备结构复杂、零部件多,一旦出故障,不仅要投入大量人力维修,买备品备件的费用也不少。更关键的是,频繁停机维修会直接打乱生产计划,隐性的停机损失难以估算。




改方案

面对痛点,事业部没有盲目整改,而是紧扣精益管理 “消除浪费、持续改善” 的核心,立刻组建了技术骨干专项攻关小组。组员们扎进生产一线,整整1个月蹲点监测:每台泵的功率消耗、故障发生时间、维修时长…… 这些关键数据被一一记录、分析,摸清了设备运行的 “底细”。之后,小组反复对比多种改进方案的可行性与性价比,经过多轮论证,最终敲定:将2台45KW 长杆泥浆泵,换成2台37KW 节能自吸泵。方案确定后,技术团队紧锣密鼓推进更换工作——严格按操作规程作业,确保安装精准、安全。仅用一周,2台节能自吸泵就完成调试,顺利投用。




收成效

这场看似简单的 “换泵”,带来的效益却实实在在。电费大减负:单机功率减少8KW,按日均运行24小时、工业电价0.77元/KWh 算,2台泵一年能省约16万电费,相当于给企业多赚了一笔 “纯利润”;维修大松绑:节能自吸泵结构更紧凑、设计更合理,投用至今没出过一次重大故障!维修频率直降近70%,维修师傅不用再围着老泵“救火”,能腾出时间保养其他设备;效率大提升:停机时间少了,生产节奏稳了。据生产部门统计,技改后该区域生产效率提升约15%,原本可能延误的计划,现在能顺顺利利推进。



从“老泵耗电愁”到“新泵省又稳”,这个小项目完美诠释了“小改进、大效益”的逻辑。它不只是一次设备更换,更是精益管理的落地实践 —— 通过精细化选型,精准解决 “浪费点”,最终实现 “降耗、提质、增效” 三重目标,也为其他作业区的技改提供了可复制的经验。



END
丨内容来源:炼钢事业部 杨文杰丨
丨图文编辑:冯天勇丨
丨审     核:孙博文丨
丨出品:六钢集团融媒体中心丨



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