
在公司全面推进精益管理的浪潮中,轧钢事业部针对设备频繁故障的痛点,秉持“低成本自制高适配”的核心思路,通过加装自制过滤器,成功实现设备运维的精益化升级,为作业区降本增效提供了可复制且行之有效的实践样本。
技改前(模型图)
立足现场现有资源,团队以“最小投入、最大效用”为原则,分三步推进改善。一是适配设备气路接口,设计加装可拆解螺纹接头,确保无缝对接;二是针对介质特性优化过滤材料,选用空压机废旧滤网过滤铁锈杂质,成本近乎为零;三是制定《过滤器安装与维护指引》,明确安装位置,建立“每周巡检、每周排污”机制,保障设备稳定运行。
技改后(模型图)
精益改善不分大小,关键在于发现浪费、解决问题。此次自制过滤器的实践,不仅优化了设备运行状态,更培养了员工“立足现场、主动创新”的精益意识。未来,轧钢事业部将持续秉持“精益于微”理念,鼓励更多“小发明、小创造”,推动管理从“被动应对”向“主动优化”转变,助力公司精益管理深度落地。



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