为实现公司年度生产经营目标,有序推进重点工作,东港锑品于3月初正式启动复杂低品位含锑物料与闲置辅助材料清理工作。
经过近两个月的艰苦奋战,已完成湿法掉槽渣、管道高砷次氧、炉底渣等复杂低品位含锑物料的清理,并通过反射炉还原精炼,铸锭成型,大幅提升了金锑物料销售的计价系数。
反射炉处理湿法掉槽渣,重点要解决物料水份过高和金的综合回收问题。水份含量高,火法冶炼容易发生爆炸,造成安全事故。
为解决湿法掉槽渣水份问题,利用废旧木托盘,对湿法掉槽渣分批次进行加热烘干,将水分烘至3.0%以下,再人工一铲一铲加入反射炉内进行冶炼。
此举解决了湿法掉槽渣高水份反射炉冶炼难题,将湿法低品位掉槽渣生产成了锑锭,有利于物料销售。
为了有效富集湿法掉槽渣中的金,反射炉在还原过程中,经过充分烧泡后,待渣、锑彻底分离,再进行扒渣作业,避免渣含金过高,造成金损失。湿法掉槽渣经过四至五次加料、烧泡、扒渣操作后,锑锭中的金得到成倍富集,提升了金的计价系数。
对于高砷次氧冶炼,由于锑品位较低,锑含量一般在60%左右,砷含量超过10%,要提高高砷次氧锑的综合回收率,须减少二次次氧的产生;要控制生产成本,须减少片碱和纯碱用量。
东港锑品就地取材,将湿法产出的结晶多硫化钠和高砷次氧搭配投入,利用结晶多硫化钠中的碱,降低了二次次氧的产生,减少了片碱和纯碱的消耗,有效回收了结晶多硫化钠中的锑,提高了锑的综合回收率。
对于高铋、高铜、高砷等难处理物料,由于除杂困难,放在最后处理,避免杂质元素的二次污染,该类物料在反射炉进行还原后,直接生产为锑合金。
在反射炉生产过程中,根据反射炉处理低品位含锑物料的作业时间和杂质元素的含量,科学计算大宗辅助材料的用量,按需采购,确保大宗辅助材料的库存数量下降到最低库存状态,降低了库存资金。
东港锑品利用反射炉处理复杂低品位含锑物料,不仅完成了厂内含锑物料的清理工作,降低了公司烟煤、还原煤和除铅剂等大宗辅助材料的库存量和库存资金,还解决了复杂低品位含锑物料销售困难、计价系数过低等问题,实现了公司含锑物料价值最大化,为实现公司全年任务目标打下了坚实基础。

