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新龙风采|李庚:向难而行的技术尖兵

新龙风采|李庚:向难而行的技术尖兵 湖南省矿产资源集团新龙矿业
2023-02-22
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导读:记新龙矿业劳动模范李庚
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做难而正确的事——这是湖南有色产业投资集团的企业价值观,也是公司劳动模范李庚的信念与坚守。


李庚,现年40岁,中国共产党党员,现任新龙矿业新邵辰州锑业浆化班班长。多年来,他把自己的全部心血倾注在工作中,一身工装、双手老茧,以企为家、与工作为友,用过硬的技术攻下一个又一个难关,成为一名“专啃硬骨头”的技术排头兵,为新邵辰州锑业的转型升级做出了积极贡献,在平凡的岗位上,闪耀出耀眼的模范风采。



攻坚
优化工艺,生产指标创佳绩



随着新邵辰州湿法提锑新工艺项目的持续优化升级,李庚立场坚定,带领浆化班充分发挥浆化“关键环节”的作用,在加强工艺衔接、精细流程操作、优化技术参数等方面做了大量工作。


为进一步优化预浸-补浸出工艺,理顺操作节点,保证渣含锑指标,李庚带领班组集思广益,根据补浸罐情况、预浸进料时间差以及滤布过滤性等综合因素,统一形成了“压缩预浸,延长补浸”思路,采用“2+1”补浸操作方法,巧借补浸时间,成功破解了3个槽罐渣含锑差异大的问题。

原预浸、压滤车间1套滤布在满负荷运行下,仅能使用23天,而压滤机滤布的渗透性性能好坏直接制约着生产的稳定与延续性。为此,李庚绞尽脑汁想办法,根据滤布使用特点,大胆试验了新型改进滤布,过滤性能得到了极大改善,滤布使用时间提升到40天以上。

作为一项全新的工艺技术,生产中的这样的难点、堵点不计其数,都需要进行大量的验证试验,工程复杂,难度极大。李庚却总能带领班员过五关斩六将,最终实行了工艺技术重大突破,渣含锑指标达到了历史最佳水平。




克难
提升系统,生产效率节节高



工艺稳定后,如何有效提高生产率又成了浆化班的新难题。

由于车间范围大、设备多,日常卫生清扫占用了过多时间,很大程度影响了工班工效。为从根本上解决该问题,李庚带领浆化班群策群力,对浆化生产车间做了一系列改进提升:对卸渣皮带下地面进行了坡度改造,破解了皮带下积液、积矿难题;对预浸、压滤车间清液收集池均采用带搅拌渣浆泵,杜绝了槽内积矿;阳极液罐周围地面均采用玻璃钢防腐,保证了地面平整;阳极液罐收集池经过改造,漏液可直接泵入补浸槽,每年能节约近30余个潜水泵;改造压滤机上积液管,使水龙头与管配合更好,其压液、吹气稳定性更好,不易脱管;同时在压滤卸渣口安装了响铃,同步了卸渣、挂袋步调。


一系列的小改小革,浆化车间定置管理实现了全新突破,大大降低了生产现场的“跑冒滴漏”,彻底根治了“脏、乱”现象,大幅度降低了员工劳动强度,提高了工班工效。且工艺流程与操作也得到了进一步优化,压滤金精矿水分下降了3%,解决了压滤机跑浑难题,保障了渣含锑指标的持续稳定。



增效
颗粒归槽,节能降耗有突破



李庚以公司“降本增效”活动为契机,大力开展成本管控、修旧利废工作。仅2022年,李庚带领班员从预浸、压滤车间的2个废液收集池内收集原矿、压滤渣共计8袋近6吨;同年5月,他组织浆化班共处理回槽渣260余吨,充分利用旧吨袋充装压滤渣,节约成本近30余万元;通过改进新滤布,延长滤布使用时限,节约近6万余元......在李庚的带领下,班组员工坚持节约无小事,从一滴水、一度电、一个扫把、一把刀做起,真正将“节约”意识刻进了心里,落实到日常。





引领
积极带动,班组力量最大化



除了钻研技术,李庚平日里也善于班组管理,是浆化班的主心骨。浆化岗位主要有四个工作点,预浸槽面、预浸压滤、压滤槽面、出渣,每个工作点对员工的能力与要求各有不同。如预浸槽面是整个浆化承上启下的岗位,需要员工熟悉工艺与操作,有电脑操作功底,而压滤槽面员工则需要熟练操作压滤机。




基如此,李庚根据各岗位特点、员工个人素质能力的不同,对班员岗位进行了优化调动,细化了岗位职责。他还结合班内实际,制订健全了交接班、安全、文明卫生、绩效考核、民主管理及设备管理等规章制度,规范健全了各类台账资料,在班组内积极开展民主管理和团队建设,最大化班组力量,激发班员内生动力,确保了生产顺畅。



担当
以人为本,安全环保抓常态



在抓好生产的同时,李庚也时刻把安全环保摆在首位,坚持以安全环保促生产。他带领浆化班第一时间贯彻“新安法”,认真学习了各类安全文件精神,在生产过程中持之以恒地宣传安全环保的重要性,积极组织做好隐患排查和设备巡查,并根据班组实际情况,查找问题,制定相应的安全环保整改措施,不断加强班员安全环保意识。

▲点击观看宣誓视频

在浆化班班前会上,一直保留着一项传统项目“集体安全宣誓”,李庚带领着班员共同许下“我要安全、我能安全、我保安全”的铮铮誓言。



踏踏实实钻技术,攻坚克难当尖兵。“做难而正确的事”——这既是李庚的信念与坚守,也是他人生的真实写照。


李庚感慨道:

“湿法提锑作为一个新兴工艺,注定是一条艰难的前行之路,能够取得今天的成果实属不易,这凝聚着所有人近十年锲而不舍、一点一滴的心血和付出,我为参与其中、建设其中深感骄傲。而未来,我们依然会坚持向难而行,把湿法提锑工艺这条路走得更宽、更远!”




文图|编辑|李超平   审核|刘涛   监制|阳振球 余龙飞

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