9月14日,由机修车间统筹主导、联合辰州矿业机械公司共同推进的废石斗吊装及安装工程,历经10小时连续攻坚,圆满完成第一阶段任务,标志着该工程取得阶段性胜利。作为工程核心负责主体,机修车间全程牵头专项攻坚、主导方案设计与现场实施,同时创新融入人才培养,组织机电学组新进大学生实战观摩,既彰显了设备工程领域的技术硬实力,也为青年技术力量成长赋能。
为保障10小时高效作业,机修车间从技术与现场管控两方面制定周密筹备方案。
技术破题解难题:针对高压电缆管控问题,联合质检调度中心敲定“精准停电+周末施工”方案;结合场地实际,协调挖机清理碎石、废弃构件及杂草,平整吊车停放地面并压实斜坡安装点位土壤,为130T与65T吊车进场、移位预留安全空间,从源头规避场地风险。
严密管控筑防线:主动承担现场总调度职责,联合多部门推行“分区管控+专人值守”安全机制。作业全程(8:00-18:00)封闭“机关办公室-630工业广场”路段,禁止人车通行;同步规划林场至太芝庙车辆(含摩托车)绕行“三板桥-羊皮河-林场”路线、行人沿“选厂老原矿仓-轨道线-630”行进路线,安排专人分路段值守,筑牢外围安全屏障。
机修车间团队与辰州机械公司紧密协作,直面施工难题,保障作业连贯推进。施工区域空间有限,仅容两台吊车基本作业,且130T吊车需分3次移位(单次约2小时,累计6小时)才能覆盖全部吊装范围。团队通过优化移位流程、严格落实交通管制方案,有效压缩无效时间,为核心吊装环节争取宝贵时间。
核心吊装阶段,机修车间主导技术实施与现场监管,投入130T与65T吊车,以“双机联动、分块攻坚”方案有序推进,全程零失误、零安全隐患。先精准起吊20T左侧钢结构桥桥架并完成校准,再吊装中间钢结构横梁实现精准对接,随后将22T右侧钢结构桥桥架精准落位(误差≤5mm),最后完成7T废石斗雨棚安装。
施工期间,各部门协同高效,机修车间负责技术指导、安全监管及告示牌设置;安环部督查安全,对违章行为予以处罚;党群综合部配合管控交通;选厂维护步行通道、保障物资安全。同时,机电学组新进大学生在车间技术人员带领下全程观摩,学习限时作业与多设备协同要点,实现“实战教学”目标。
此次首阶段任务的完成,不仅展现了两家企业在限时、复杂工况下的技术硬实力与协作软实力,更形成“车间领衔、多部门协同”的高效作业模式,为行业同类工程提供借鉴。机修车间也将以此为基础,持续推进后续工程,为保障生产效能、深耕实业发展奠定坚实基础。
文|陆泽剑 曾颖 图|陆泽剑 编辑|曾颖
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