近期,选矿厂智能分选系统在算法调试过程中,成功将日均抛废量由350吨提升至500吨,显著提高了资源利用率。然而,随之而来的废石指标异常上升问题,对生产稳定性与效益造成了不利影响。
面对挑战,选矿厂第一时间成立专课题攻关小组,联合维修团队深入生产现场,开展全流程排查。经系统分析,问题根源逐步显现:随着分选矿量大幅提升,原有主喷嘴管道因设计局限,暴露出明显短板——管径偏小,导致水流压力不足、流量受限,难以满足高负荷清洗需求。实际运行中,水洗筛部分区域冲洗力度不足,废石清洗不彻底,造成废石指标波动的,制约了生产效率与产品质量的进一步提升。
为彻底破解这一瓶颈,课题攻关小组精准制定主喷嘴管道改造升级方案。改造聚焦两大核心环节:一是扩大管道口径,从源头提升水流量与压力,全面满足大矿量清洗需求;二是优化管路布局,调整走向、减少弯头与接头数量,降低水流阻力,实现水压均匀输送至各喷嘴,有效消除局部压力衰减和清洗死角,全面提升水洗筛的冲洗覆盖范围与强度。
改造完成后,系统立即投入全流程测试。结果表明,水洗性能显著增强:水流压力与流量大幅提升,冲洗更全面、更有力,废石表面残留金属得以高效清除,水洗合格率明显提高。项目已稳定运行三个月,智能分选系统持续高效运转,废石铅+锌平均指标由改造前的0.21%降至0.17%。
一次看似微小的工艺改进,却带来了实实在在的显著效益。据初步测算,每年可多回收价值约50万元的金属资源,直接提升企业经济效益。同时,生产工艺进一步优化,生产系统稳定性与可靠性显著增强。小改造,大作为,科技创新与精细管理的深度融合,正不断为企业创造可持续发展的新价值。
文|图|汤浩轩 编辑|王新华
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