选矿厂磨浮车间两套系统同时开启,调试工作进行了一个半月。每天,磨浮车间显得异常忙碌,厂领导、技术员、操作工的身影一直在各台设备旁边不停地巡视,观察仪表、检查磨矿浓细度、查看系统变化,这台机器看完,接着又跑到另一台机器,让每一道生产工序与环节不出问题,发现异常及时处理,将精细管理贯穿于始末,让技术指标不断提高,让设备调试工作有条不紊。
选矿厂原生产系统处理能力仅为500吨/天,随着采矿厂厚大矿体开采技术的成熟,井下生产能力不断扩大。而选矿厂原有设备生产能力不足,导致产能受限,成为制约公司生产的“瓶颈”。
如何通过技术改造突破瓶颈,创造更大的经济效益,成为公司亟待解决的问题。为解决这一难题,在辰州矿业统一协调下,公司将其他子公司闲置的一台球磨机拆除,安装到选矿厂主厂车间,实现了废旧物资利用最大化。截止到目前,选矿厂已完成全套新系统的安装,现正处于调试阶段。
选矿厂从3月18日新增一套球磨系统以来,能否在预定时间完成调试工作达到调试目标,成为公司领导和选矿厂全员,以及参与工程设计、建设的工作人员时刻关心的问题。
为有效稳定新增系统的技术指标,选矿厂加强了对操作人员的理论与实操培训,提升了操作人员的操作水平,同时针对新增系统的不合理处进行了小改小革,如:更换旋流器沉砂嘴尺寸,优化了药剂制度,在精Ⅱ尾矿处,增加一处硝酸铅加药点,控制硝酸铅用量,达到了即提升了精矿品位,又减少了含铅量的目的。通过一个半月的努力,选矿厂目前尾矿品位由调试初期的0.33%下降至了现在的0.19%。距离公司提出的0.16%迈出了坚实的一大步。
按计划调试完成后,选矿厂生产能力将由目前的500吨/天提升至800吨/天。为保障新增系统的正常运转,解决尾矿输送问题,技术人员对钨浮浓缩机储存的精矿返回水重新利用,杜绝了精矿返回水排到生产中的问题,有效的减少了生产用水,同时减少浮选系统不必要的泡沫冲洗与打扫卫生用水,使原来的用水量从3.4立方/吨降低到现在的2.77立方/吨。每年可节约用水138600立方。
编辑:封巍
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