公司冶炼厂鼓风炉锑锍放出量大、火仓灰量大,返料多的现象一直困扰着炉前工。党员干部、区段长、班组长带头采取技术攻关,创新工作方法,攻于精细化操作,为优化冶炼工艺,提升技术指标,提高工作效率,实现降本增效提出了许多的金点子、土办法。近期,为了在保持鼓风炉炉温的前提下减少锑锍放出量,想出了新方法。
目前,鼓风炉由于没有前床,放锑锍时都是让锑锍、废渣任其流尽为止才堵塞锑锍口。在锑锍口放开后率先流出的是含锑较高的锑锍,最后流出的是含锑很低的废渣。根据现状,鼓风炉24小时释放锑锍3次左右,每次放出的锑锍、废渣在4吨左右,放完锑锍以后,炉缸内的熔融物全部放空,炉温下降非常快,炉温回升需要一定的时间,特别是低品位废渣重复成为返料大大增加重复熔炼成本。炉前工们勤于思考,反复验证,想出金点子,既能保持炉温,又能减少返料,还能降低成本。
首先,在放锑硫时,时刻关注放出锑锍的状态,当放到一定程度(即锑锍流完大约3吨左右)马上堵住锑锍口停止低品位的废渣放出,让剩余的废渣滞留在炉底保持炉温,在下阶段下料时炉温迅速升高,确保有效熔炼时间提高处理量;其二,减少低品位废渣放出,减少无价值的返料重复熔炼,降低原料消耗,控制冶炼成本;其三,创新工作方法,提前堵塞锑锍口选择较湿的木棒,让堵塞时木棒不易迅速燃烧,加上泥巴封堵尽快堵住锑锍口控制无价废渣流出。鼓风炉每天少产出4吨左右的锑渣,一年就是一千多吨,至少节约冶炼成本数百万元,同时还能节约冶炼时间、提高处理量。
勤于思考,从细节入手,让冶炼工艺得到优化,在目前公司开展劳动竞赛的热潮中,哪怕是争取到十分钟的有效熔炼时间,哪怕是每小时提高一百公斤处理量,哪怕节约一百元吨锑成本,都是一种收获,一项突破。
当然,提高工艺水平取得一定成效是要付出代价的,需要在日常工作中多观察、多巡查、多思考,同时还要付出更多的辛劳。有很多人不会这样去做,觉得按照习惯性操作就行,“多一事不如少一事”不必要做出更多的努力徒增辛劳。
提前堵住锑锍口,是很辛苦的工作,炉温很高,在锑锍没有放完的前提下,开始堵住有很强的灼热感,尤其是夏秋高温季节更是非常辛苦,分分钟就会热汗淋漓。如果让锑锍任其自然排放干净,就降低高温灼热,炉前操作也会轻松很多。
炉前工技术攻关成为常态化,长期以来,厂部领导、区段长、班组长率先垂范,凭着长期的操作经验,就如何精益求精提高工艺水平,如何精细操作实现降本增效,总结出了很多的金点子,为提高经济技术指标,提高直收率做出了很大的贡献。
编辑 | 彭柏舟
图文 | 彭柏舟
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