大数跨境

改善案例分享丨现场改善“金点子” 创出增效“新路子”

改善案例分享丨现场改善“金点子” 创出增效“新路子” 瑶岗仙矿业
2026-04-21
2

现场改善“金点子”创出增效“新路子”

公司优秀改善提案





微光聚炬、笃行致远。在“十五五”开局的新征程中,全体员工立足岗位、精耕细作,以“时时放心不下”的责任感、“事事落实到位”的执行力,积极投身改善创新实践,涌现出一批兼具实用性、创新性与实效性的优秀提案。

这些提案,或聚焦流程优化,破解工作中的堵点难点,消除隐患、降低成本;或着眼细节提升,优化设备运行、提升工作效率,凝聚着每一位参与者的思考与智慧,彰显着全体员工“主人翁”意识与精益求精的工作态度。每一个细微的优化改善,都承载着大家对公司高质量发展的期盼。

今日,我们甄选部分优秀改善提案予以展示,既是对每一位提案者的肯定与表彰,更是为了搭建学习交流的平台,激发全体员工的创新热情。希望全体员工以优秀为榜样,立足本职、大胆探索,主动发现问题、积极建言献策,让改善成为一种习惯,让创新融入日常工作的每一个环节。











关于振动台面安装闸门的改善


▲放矿口改善前                 ▲放矿口改善后

01

问题点

放矿口未设计流量控制与截流机构,缺乏对矿石流动性的主动管控能力。原开放式放矿口仅能依靠振动台振幅被动控制放矿,无法应对氧化矿等易流动矿种的工况变化,一旦矿石流动性超出振动台的控制范围,就会出现不可控溜矿。平均每班矿石清理耗时均在45分钟以上。

02

对  策

在放矿口加装可调节式机械闸门,可根据矿石种类(氧化矿 / 原生矿)、含水率、流动性等工况变化,实时调整闸门开度,从根源阻断溜矿风险;发生溜矿时,可快速关闭闸门,瞬间截流,无需停机即可完成管控,不影响生产连续性。


03

效  果

溜矿、跑矿现象得到彻底管控,矿石溜出量大幅减少,物料损耗显著降低;矿石清理时间大幅缩短,控制在15分钟以内,降低劳动强度现场作业环境大幅改善,粉尘、矿渣堆积问题得到解决,安全隐患彻底消除。









关于索道斗车智能定位系统的改善

▲斗车加装定位标签           ▲部署智能定位系统

01

问题点

索道斗车未配置智能定位系统,仅依靠人工固定观测点目视监控,存在监控盲区、响应滞后与人为误差缺陷,无法匹配索道长距离、多区段的运输监控需求。人工监控巡检平均2-3个斗车异常后才发现,响应滞后超2分钟


02

对  策

为每台斗车加装专属定位标签,沿线布设定位采集终端,实现斗车位置、状态的实时采集;融合视频监控与智能终端,实时追踪斗车运行轨迹、精准定位当前位置,搭建全流程无盲区监控体系;搭建故障预警模型,对溜斗、卡滞等异常状态实时预警,实现故障早发现、早干预。


03

效  果

彻底消除人工监控盲区,实现斗车全行程、全状态实时可视化监控,监控可靠性大幅提升:异常发生10秒内实时预警、精准定位,从根源降低事故风险;大幅降低人工监控负荷,减少故障排查与停机时间,故障平均停机减少10小时,提升索道运输效率,降低运维成本。









关于钻机启动困难的改善
▲改善前                     ▲改善后

01

问题点

钻机原液压系统未设置启动卸荷 / 断油机构。钻机停机后,液压管路内会留存高压油液;发动机启动时,液压泵需带动高压油液运转,导致发动机需克服液压系统的高负载阻力完成启动,启动负载远超发动机、起动机的额定设计值,造成零部件损坏、启动困难


02

对  策

在液压主油路上加装液压启动断油卸荷阀。在发动机启动瞬间,断油阀切断液压系统主油路供油,卸除管路压力,使液压泵处于空载状态,让发动机无负载启动;发动机启动完成后,断油阀自动复位,恢复液压系统正常供油,不影响钻机的正常作业性能。


03

效  果

启动时间压缩至3秒以内,启动顺畅无卡顿;彻底消除启动时的过载工况,从根源解决启动马达、蓄电池的损坏问题。启动马达已经18个月未更换,电瓶一年更换一个,年降低成本7万余元。



END


 一审丨郑  媛

二审丨欧群敏

三审丨周礼堂


【声明】内容源于网络
0
0
瑶岗仙矿业
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司
内容 233
粉丝 0
瑶岗仙矿业 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司
总阅读89
粉丝0
内容233