张大为,广投临港工业公司生产控制中心溶出工序主管,冶炼工程师,中共党员。大学毕业后,他便投身氧化铝冶金行业,扎根在生产一线多年,积累了丰富的实践经验。自2022年11月加入公司以来,凭借扎实的专业知识和敏锐的技术洞察力,张大为为公司的氧化铝项目带来了许多创新的解决方案,并在生产效益、节能降耗等方面作出了显著贡献。

作为项目的一线技术骨干,张大为始终坚持创新驱动的发展理念。广投北海绿色生态铝一期年产200万吨氧化铝工程项目赤泥沉降处理生产线,采用了国内首创的10台φ30*25.5米高效沉降槽,对于整个氧化铝生产工艺而言,这是一项全新的挑战。面对艰巨任务,张大为毫不退缩,积极参与了赤泥浆液子项的设计,从多个方面主导提出了45项改进意见,包括提升安全性、设备维护、节能降耗等,确保了未来项目的顺利投产和长期稳定运行。

在溶出工序中,他提出并实施了在线切换套管流程,这一创新举措大大提高了溶出机组的运转率,提升了套管换热效率,降低了蒸汽消耗,预计每年可为公司创效1200万元。
张大为不仅在技术优化上成绩斐然,还在技术创新方面取得了突破性的成果。他在公司主导的两项实用型发明专利,分别为《高效沉降槽的一种新型溢流装置》和《溶出套管换热器》,在行业内具有重要的应用价值。
其中,《高效沉降槽的一种新型溢流装置》专利,有效降低了几内亚铝土矿低温拜耳法氧化铝沉降水解损失,每年为公司创效1000万元。而《溶出套管换热器》的发明,通过优化套管弯头结构,减少了法兰锻造钢85吨,节约了150万元成本,同时提升了后续维保效率,极大减少了拆装时间,降低了生产成本。
张大为在工艺改进方面同样做出了不小的贡献。他针对主厂区工序间跨距大的问题,提出活化石灰乳前加工艺,有效解决了石灰乳生产管道堵塞的问题,提升了生产系统的稳定性。该改进每年可以减少生产水进入生产流程26280吨,节约蒸汽消耗5256吨,帮助公司节约蒸汽成本84万元。

面对北海地区多雨潮湿的气候特点,张大为细心分析并提出雨污分离措施,针对溶出和沉降设备设施进行了改造,成功减少了雨水进入生产系统约5万吨/年。这一改造不仅提升了生产工艺的连续性和稳定性,还有效降低了生产汽耗1万吨/年,每年为公司创效160万元。
作为一名中共党员,张大为深知自己的责任与使命。在工作中,他注重技术的传递和团队的成长,耐心指导同事,分享自己的经验和方法,帮助团队成员提升技术水平和工作效率。在大家共同努力下,团队凝聚力和执行力不断增强,工作成果也更加显著。

张大为始终坚持“为公司创造价值”的工作理念,以实际行动诠释着一个党员的责任与担当。他深知,技术创新不仅是提升个人能力的体现,更是推动公司发展的关键动力。每一个技术变更,每一项发明专利,每一个工艺改进,都凝结着他对工作、对公司的深厚责任感。面对新形势新任务,他将继续发扬“老兵工”精神,拼搏进取,创新不止,唱响提质增效主旋律,努力为公司高质量发展贡献更大力量。
文 字:于 威
图 片:于 威
核 校:李 妮
审 核:胡茂保

