大数跨境

第二届“最美天津石化人”候选人——王成满:750个如履薄冰的日子

第二届“最美天津石化人”候选人——王成满:750个如履薄冰的日子 中国石化天津石化公司
2018-04-12
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       若问王成满在横跨三年超净改造中最大的感受,他一定会说:如履薄冰。


请问

王成满?何许人呀?


热电部除尘脱硫车间主任

王成满






  

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从1994年7月踏入天津石化热电部的大门起,他已在热电部走过了二十四个春秋。2011年4月他被调到除尘脱硫车间担任车间主任。他先后荣获天津石化公司先进个人、天津市设备管理能手、中国石油化工集团公司环保先进个人、中国石油化工集团公司环境保护先进工作者、天津石化劳动模范、天津市五一劳动奖章等诸多荣誉称号。




那些事故跟他又有啥关系嘛 

请回答


     近几年,国家加大环保减排治理力度,不断修改的《锅炉大气污染物排放标准》、《火电厂大气污染物排放标准》及新的《环保法》,对锅炉大气污染物排放标准提出了更高要求。

根据天津市政府的要求,燃煤锅炉污染物(烟尘、二氧化硫、氮氧化物)的排放浓度要达到燃气锅炉污染物排放标准。要把烟尘排放浓度从30降到10毫克/标准立方米,二氧化硫排放浓度从100降到35毫克/标准立方米,氮氧化物排放浓度从200降到50毫克/标准立方米。在不改变燃料的前提下,热电部只有进行装置改造,才能达到越来越严苛的环保达标排放标准。

从2015年10月开始,公司工程部、热电部克服备台紧张、保供压力大、环保要求严苛等诸多困难,对热电部所属的7台锅炉进行烟气超净排放改造。其核心就是对除尘脱硫车间6台脱硫塔进行扩容改造及湿电除尘器的安装。



作为属地车间,王成满和他的团队从那一刻开始便转入了“5+2”、“白+黑”的工作模式。超净改造期间,国内各大电厂脱硫系统也在逐步改造,其中脱硫塔着火、高空坠落事故频繁发生,为热电部的改造工程敲响了警钟。

 面对巨大的压力,王成满和他的团队坚信,安全管理无捷径可走。车间、施工方、设计方、监理及第三方安全监理,多方联合严控各个施工工序,在“7+1”制度落实上下功夫,严到不讲一丝情面,细到不放过每一个环节。为了确保施工安全和施工进度节点,他合理安排施工时间,制定出白天、夜间及天气变化等几种作业施工方案,避免因赶工期交叉作业带来的危险因素,保障工程项目顺利进行。


“9号炉脱硫塔改造内部防腐时,我们王主任一连几天盯在现场,玻璃鳞片挥发的刺激气味引发了鼻炎,最后整个脸都是肿胀变形的,现场的人那几天都认不出他的模样。”


“7号塔施工时,王主任腰椎三次复发不能行动,不得不三次去医治,回来后又立即进现场接着干。”


王成满的队员们,在回忆起跟他一起夜以继日拼“超净”时,总有说不完的“故事”。一贯的“5+2”状态使他成了是大家眼里的“拼命三郎”。整个改造期间,没见他歇过周末,就连两个春节,他也没能踏实在家陪伴亲人。妻子已经习惯了王成满的工作模式,老人病了,他只匆匆到医院看看,照顾的责任便由妻子主动承担了。

“他人在家时心却在厂里,腰疼得动不了也留不住他,车间的牵挂总比家里的多!” 妻子在“埋怨”他时,语气中却是满满的心疼。




抓安全  锱铢必较


在脱硫塔扩容改造中,要将原本28米高的脱硫塔本体升高7米,在原来两层喷淋层的基础上再增加两层喷淋层,原平板式除雾器更换为屋脊式,要在高处完成防腐层的清理、液压顶升装置的安装、进口烟道下侧壁板切割顶升、壁板安装等关键节点。

高处作业,哪一个环节都容不得丝毫马虎。在脱硫塔进行内部顶升时,王成满他们从承重顶板、顶升设备及设备液压油都经过反复检查确认。脱硫塔内部防腐,因工作条件的特殊性,同时不影响总体工程进度,只能安排在夜间进行,由于防腐材料的挥发易燃,他们加强了对现场防爆设施的检查。

为了保证现场人员人身安全及施工安全,他们全程参与,每晚7点进行班前教育,同时对施工人员进行“搜身”,将手机等个人通讯设备集中存放,杜绝火种进入施工现场。通过层层把关,过程控制,确保了现场的作业安全。




重质量  压实责任


2015年10月,3、4号炉脱硫塔正式交付工程,进入紧张的超净施工阶段。桩基基础适逢冬季施工,针对寒冷天气容易出现桩基养护时间不够的问题,采用高温蒸汽养护的方法确保施工质量。在每日进行例行施工质量检查的同时,王成满和技术人员一起每天夜里21点待施工结束后,会同监理及施工方进行现场再次确认验收,严把关施工质量关。

在脱硫塔进入防腐阶段时,他们对喷砂工作及时检查。底涂的修补,玻鳞片防腐后的电火花试验,面漆的涂层均匀等方面一遍一遍过“筛子”,对发现的问题及时反馈,进行及时修补。

2016年2月5日,为了确保春节期间保供方式顺利实施,他们在零下十几度的夜晚连续进行调试,最终在春节前一天的晚上11点,顺利完成了脱硫塔水联运工作。首战告捷,比预计工期提前了15天,同时为后面5台脱硫塔改造压缩工期提供了宝贵经验。

2017年11月28日,随着9号锅炉成功启动,天津石化热电部7台在运锅炉全部完成了烟气超净排放改造。在历时25个月的改造中,项目部边改造边总结经验,对不同阶段中出现的技术问题进行攻关,在不断解决问题总结短板的过程中,一再压缩改造工期,从最初100天完成一台脱硫塔改造,到最后提速到60多天。最终以全程零事故、零缺陷、零违章的战绩,比计划工期提前6个月竣工,实现了中交即开车、开车即达标,为横跨三年的超净改造画上圆满的句号。


编辑:李荣荣│审核:汤晓峰

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