“机会难得,亲身经历了比从书本上看流程要直观的多!但是真够累的!”熬了一天一夜的烯烃部乙二醇车间职工有感而发。他们是从班组抽调上来的技术骨干,有班长主力,有近几年的大学生。正是人员合理的安排,使得车间能集中力量,提前安全完成检修。同时给了年轻人难得的学习机会,肯吃苦,就能看到平日里看不到的东西,这也是一种“诱惑”吧!
11月6日14时30分,烯烃部乙二醇装置采出合格产品,标志该装置实现提前2天完成检修任务,开车一次成功。
成功从来不是一蹴而就的,前期的周密组织、物资准备、详细方案,每一步操作表单化管理。停车前数据的分析,过程清晰测量比对。说起这些,参与这次检修的乙二醇人滔滔不绝。
11月1日,乙二醇装置按计划停车检修,检修项目共计28项,以“循环气压缩机K-201检修”为主线,同时消除10项装置缺陷隐患,拆除现场卡具,电气、仪表专业重点排查可能老化的元器件,最大程度进行更换。
计划分析
为了确保检修质量,车间和检修单位对本次检修方案进行学习,确定了压缩机检修的质量控制点21项,明确了参数的标准范围值,按照检修数据的重要程度进行分级,由检修人员、车间和设备科三级进行确认。
开车过程中,车间精心准备,精细分工,早动手、细安排,按照既定的开车方案和进度安排, 同时,北化院技术人员全程监护,根据催化剂的实际运行状态去探讨、摸索,车间工艺技术人员全程跟踪,积累数据,细化调整。本着“安全第一,稳字当头”的原则,车间严格执行开车方案,确保顺利开车。
未来会更好!
为美好生活加油!
图片: 宋丽平 王茂凤
编辑:李荣荣│审核:汤晓峰
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