19年,对于我们来说,是身强体壮的青年。
可是对于一套大型化工装置来说,
19年,算得上是成熟的“大叔”了
最近,炼油部1#加氢裂化这位“资深型男”
在“装置管家”们的照顾下
节能降耗达到史上最好
联合三车间1#加氢裂化装置
2018年1-10月份累计能耗29.48kg标油/吨
10月份能耗27.72kg标油/吨
达到历史最好水平
自我介绍——19岁的“装置大叔”
1#加氢裂化建成投产于1999 年6 月13 是天津石化分公司重要的核心生产装置,承担着为下游20 万吨/年聚酯工程、20 万吨/年乙烯工程提供原料的重要任务。至今已经为炼油事业运转了19年。
焕发活力——10月份能耗达到历史最好水平
1#加氢裂化装置2018年1-10月份累计能耗29.48kg标油/吨。其中10月份能耗27.72kg标油/吨,达到历史最好水平。
图为2018年与2017年的能耗对比
装置管家——成立攻关小组,全力以赴降低能耗
为响应总部节能降耗要求,该车间经过连续四个月的精细管理,攻坚克难,攻关小组多方面齐下手,最终完成降耗任务。
重返巅峰——装置节能降耗又上新台阶
炼油部联合三车间1#加氢裂化装置以“比学赶帮超”活动为抓手,持续开展全员目标成本管理,深入开展“建标、对标、追标、创标”活动,形成系统优化、持续改善的成本管理机制,全面提升装置成本管理水平,不断通过精细管理和优化控制具体的、可干预的操作参数和现场指标,实现装置技术经济指标的持续关注和不断提升,从而增强装置成本竞争力。
图为天津石化1#加氢裂化装置与中国石化同类型装置的能耗对比
辛勤照顾——多管齐下,终有成效
攻关小组化身“装置管家”认真查阅资料,从水、电、气、风等方面逐一下手,经过现场察看和开会研讨,最终确定以节水节瓦斯为主的节能优化方案,并将方案细化给操作人员。
1
回用净化水,节约除盐水,每个小时
省下的水可洗50辆车
根据总部的指导意见要求净化水掺比不超总注水量50%,攻关小组结合全套水流程确定净化水回用方案:反应系统高压注水由原来的12T/H降到11T/H;净化水系统过滤器安装后,净化水掺入量由2T/H提高至5-6T/H,进一步节省装置除盐水的消耗。自八月份投用后,每小时可节约除盐水5吨,也就意味着每个小时省下的水可以给50辆车进行冲洗。
图为2018年与2017年的除盐水能耗对比
2
卡边操作,节约瓦斯,每个小时节约
的瓦斯可供一个家庭使用两个半月
①1#加氢裂化装置减压塔生产的柴油多数时间根据生产平衡,并入尾油后送往大、小乙烯做原料,目前,攻关小组逐步降低减压塔C501低温(由325℃降至305℃左右),减压塔底重沸炉F501负荷较低,消耗燃料气减少。
②反应氢气加热炉F101、F102根据原料油性质及精制油氮含量(<20ppm)调整精制反应器入口温度,进而降低瓦斯消耗量.
③提高C201进料温度,较少塔底加热炉负荷,节约燃料气消耗
④联系二套常减压装置,提高直供料温度平均至105-110℃(以前在90℃左右),减少加热炉负荷,降低瓦斯消耗,瓦斯量较之前,降低了100Nm3/h,每小时节省的瓦斯可供一个家庭使用两个半月。
图为历年来的燃料气能耗
3
新鲜水改为循环水,月节水2000吨,
可供三口之家使用13年
攻关小组继续从设备冷却系统下手,“抓大”的同时也“不放小”,将鼓风机、引风机的电机冷却水由新鲜水改为循环水,月节新鲜水可达2000吨,可供一个三口之家使用42年。
图为2018年与2017年的循环水能耗对比
4
动态调整,降低3.5MPa蒸汽,降耗
就是增效益
自年初撇头开工以来,1#加氢裂化将加氢精制反应器入口氢油比由700提高至850,循氢机反飞动控制阀开度由20%减少到6%,3.5MPa蒸汽耗量每小时约降低2吨左右。
随装置加工负荷动的变化,动态调整循环氢压缩机转速,保证反飞动控制阀在5%-10%之间,在保证氢油比稳定的前提下最大限度的减少蒸汽消耗量。
5
齐心协力降能耗,降本增效有成效
齐心协力可断金。1#裂化是有着19年历史的老装置了,在攻关小组的努力付出和操作骨干们在现场的爬高走低中,装置的能耗降低了,效益提升了。
永不止步
在节能降耗的路上,永远没有止境
没有最少的能耗,只有更高的追求
联合三车间会持续的在节能之路上走下去
编辑:李荣荣│审核:汤晓峰
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