大数跨境

“不起眼”背后的洞察力

“不起眼”背后的洞察力 中国石化天津石化公司
2019-04-28
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我为创效做贡献

优化创效总是在不起眼的地方。烯烃部聚乙烯车间生产主任李孝博优化停车、开车几个环节操作,看起来不太起眼,但是简单的进步背后却体现出对优化创效的敏锐察觉力。在刚刚圆满完成的5天装置机会检修中,他通过优化装置停开车操作,减少氮气和中压蒸汽消耗合计创效近2万元。


在以往多次装置检修时,李孝博得到成本核算员的反馈意见,通过不懈努力,氮气和中压蒸汽用量还是较多。

“既然较多,那就有减少的空间,继续压缩各环节氮气和中压蒸汽使用量。”李孝博直奔问题核心,开始和技术人员反复研究。他决定在停开车操作安全质量基础上不断优化创新,以此达到降低氮气和中压蒸汽使用量的预期效果。


在停车氮气置换环节,李孝博严格控制反应器置换程序,改变以往边进边出方式,而是以压力置换为主,明显加快了置换速度。同时他还安排专人检测,一旦可燃气体合格,立即停止氮气吹扫,减少了氮气消耗。

“在聚乙烯装置停车过程中,当催化剂逐渐消耗完毕,反应温度开始降低时,能不能通过逐步关闭冷水阀,打开热水阀,减少调温水至循环水换热器的流量,达到尽量保存系统热量的目的,以减少蒸汽消耗。”当这个念头蹦出来之后,操作优化方案就始终在李孝博脑海里不断形成和改进。经过精心培训,付诸实施,大幅减少了蒸汽消耗。


开车准备的那一刻,控制室里围满了技术人员,随着反应器循环气压缩机的成功启动,反应器进出口两台303水分仪屏幕上的水含量数值的缓慢下降格外引人注目,当降低至10PPM单位以下时,操作人员赶忙停止了氮气流动置换作业,这标志着开车准备工作顺利完成,成功进入装置全系统开车阶段。


“别看小小的303水分仪不起眼,却能起到大作用。”在反应器循环气压缩机进出口,李孝博指着两台水分仪说。


水分仪检测至关重要。以前用一台水分仪先后检测反应器进出两个口,容易造成测量结果误差,致使氮气置换时间延长,增加了氮气消耗。这次李孝博打起了水分仪的主意,最终通过两台水分仪同时检测,快速出结果,保证了测量精度,再次减少了氮气消耗。


不仅如此,在装置开车过程中,李孝博也丝毫不放过任何优化节能机会。在聚合反应投催化剂建立反应后,他叮嘱操作人员采用逐渐关闭中压蒸汽加热阀门的办法,进一步拉低了蒸汽用量。

据测算,此次聚乙烯装置停开车操作优化,减少氮气消耗2.1万标立、中压蒸汽消耗15.6吨。“最初只是想在操作中做一些改变,没想到效果挺好,这是大家的功劳。”李孝博谦虚地说道。

图片、素材提供:聚乙烯车间


编辑:李荣荣│审核:汤晓峰

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