在以往多次装置检修时,李孝博得到成本核算员的反馈意见,通过不懈努力,氮气和中压蒸汽用量还是较多。
“既然较多,那就有减少的空间,继续压缩各环节氮气和中压蒸汽使用量。”李孝博直奔问题核心,开始和技术人员反复研究。他决定在停开车操作安全质量基础上不断优化创新,以此达到降低氮气和中压蒸汽使用量的预期效果。
“在聚乙烯装置停车过程中,当催化剂逐渐消耗完毕,反应温度开始降低时,能不能通过逐步关闭冷水阀,打开热水阀,减少调温水至循环水换热器的流量,达到尽量保存系统热量的目的,以减少蒸汽消耗。”当这个念头蹦出来之后,操作优化方案就始终在李孝博脑海里不断形成和改进。经过精心培训,付诸实施,大幅减少了蒸汽消耗。
开车准备的那一刻,控制室里围满了技术人员,随着反应器循环气压缩机的成功启动,反应器进出口两台303水分仪屏幕上的水含量数值的缓慢下降格外引人注目,当降低至10PPM单位以下时,操作人员赶忙停止了氮气流动置换作业,这标志着开车准备工作顺利完成,成功进入装置全系统开车阶段。
“别看小小的303水分仪不起眼,却能起到大作用。”在反应器循环气压缩机进出口,李孝博指着两台水分仪说。
水分仪检测至关重要。以前用一台水分仪先后检测反应器进出两个口,容易造成测量结果误差,致使氮气置换时间延长,增加了氮气消耗。这次李孝博打起了水分仪的主意,最终通过两台水分仪同时检测,快速出结果,保证了测量精度,再次减少了氮气消耗。
不仅如此,在装置开车过程中,李孝博也丝毫不放过任何优化节能机会。在聚合反应投催化剂建立反应后,他叮嘱操作人员采用逐渐关闭中压蒸汽加热阀门的办法,进一步拉低了蒸汽用量。
据测算,此次聚乙烯装置停开车操作优化,减少氮气消耗2.1万标立、中压蒸汽消耗15.6吨。“最初只是想在操作中做一些改变,没想到效果挺好,这是大家的功劳。”李孝博谦虚地说道。
图片、素材提供:聚乙烯车间
编辑:李荣荣│审核:汤晓峰

