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烯烃部装置停车实现安全绿色环保 “百日攻坚创效”行动再现新成效

烯烃部装置停车实现安全绿色环保  “百日攻坚创效”行动再现新成效 中国石化天津石化公司
2020-05-15
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烯烃部停车检修快报

截至5月15日,烯烃部聚乙烯、聚丙烯、乙二醇装置均平稳停运,进入检修状态。乙烯装置将于16日交出检修。目前,烯烃部的检修现场激战正酣。安全绿色环保,成为本次停车检修的关键词。


安全绿色环保

此次停车,烯烃部四套装置共回收各类物料近300吨,较2016年停车检修回收增幅达200%以上,实现了高效、经济、环保停车目标,有效助推了“百日攻坚创效”行动。


此次检修改造覆盖面广、深度大。并且受疫情影响,部分关键设备出现物资质量把控、延期交货等问题,加之安全环保要求愈加严格,烯烃部精心部署,全方位精准施策。以生产、技术部门牵头,组织各车间对以往停车进行总结,并到兄弟单位进行充分调研,针对停车过程中出现的各类问题进行逐项研究,制定针对性措施,形成了各装置停车方案。并实行严格的表单化管理,避免粗放式停工检修,做到事事有人管,事事有人查,用规范化的闭环管理确保装置停车精细化。


烯烃部将装置停车作为落实“百日攻坚创效”行动的重要举措,始终将“创效”理念扎根于心,用利剑行动“抠”效益。针对四套主要生产装置,他们成立了“专业科室+属地”的停车优化攻坚小组,对四套装置停车实行全方位优化降耗。


乙烯装置是停车优化大户,烯烃部精算三剂用量,对药剂加注量在停车前采取“计划性注入”,将各药剂罐用空,使其在停车前一天全部被消化吸收掉。为减少装置停车带来的物料损失以及火炬排放,采用裂解炉逐台退料的操作,直到退至一台炉运行,以稳定裂解炉自产蒸汽,确保压缩机有足够的氮气运转时间,将深冷、裂解气压缩机系统脱甲烷塔、脱乙烷塔中物料“吃干榨净”。此次停车过程回收乙烯产品96.9吨、丙烯产品56.7吨,仅此项即可节约成本37万元。






针对乙二醇装置,烯烃部严格实施精细化操作,在装置逐渐降低负荷后,严格控制氧化反应。并在手动联锁停氧气进料后,继续保持反应,在保证氧气耗尽的情况下,最终把系统内乙烯消耗至零,达到节能降耗的目的。


保证绿色环保是装置停车工作的重中之重,烯烃部统筹规划部署,力保不产生一滴废水、废油。他们“严”字当头,组织四套装置将零排放停车方案细化到每个停车环节,将停泵、倒空、置换、吹扫等都各项具体工作落实到每位员工。同时,充分利用在运装置和跨线系统,对残次物料进行100%回收利用。


在三废管控上,烯烃部将停车置换的废气排入火炬,燃烧后排放,蒸煮废气通过跨接临时线冷却后排入火炬管网。并将检修设备开盖缓慢打开,同时对周边环境进行监测,确定监测合格且周边无异味后方可进行后续操作。对于废水处理,烯烃部将产生的不含油高浓度废水排入化工污水处理,含油高浓度水先暂存静置分离后再排放。对贮存废渣的场所提前安排清理,并安排专人负责,对于集中产生且产生量大的提前申请直接从现场清运。

 






 

不仅如此,烯烃部坚持压力向内,积极实施新方法新举措落实环保要求。按照传统停车操作,聚丙烯装置环管反应器密度到450kg/m3时,袋式过滤器切排放,此举会造成大量丙烯排放火炬。针对此问题,烯烃部大胆尝试增加抗静电剂,通过增加丙烯循环等方式降低环管反应器密度,有效避免了排放。还通过逐渐降低高压丙烯洗涤塔回收压力、降低丙烯储罐回收液位等措施,尽最大可能将丙烯进行回收。据统计,本次停车,仅聚丙烯装置就较传统停车操作多回收丙烯10吨,检修现场无任何异味。

目前,乙烯车间甲烷制冷压缩机完成机会检修,聚乙烯装置全面完成管线吹扫,聚丙烯车间造粒仪表更新项目全面启动,乙二醇车间把物料“吃干榨净”,做到颗粒归仓。各装置全力以赴,实现安全绿色检修,扎实打好“百日创效攻坚战”。


策划:刘伟

文字、制作:蔡蕾蕾

编辑:李荣荣

审核:汤晓峰

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