大数跨境

天津石化化工部六套装置绿色停车 夺取“百日攻坚创效”节点胜利

天津石化化工部六套装置绿色停车 夺取“百日攻坚创效”节点胜利 中国石化天津石化公司
2020-05-27
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化工部全线停车检修

随着芳烃苯塔停止运行,至此最后一套生产装置平稳停运,标志着天津石化化工部六套装置全线进入停车检修状态。此次停车,化工部六套装置共回收各类物料近2000吨,节约成本约2000万元,实现了高效、经济、环保停车目标,有效助推了“百日攻坚创效”行动。

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检修难度大


此次检修改造历史上时间最长、投资最多,而且装置停工检修时间跨度大,要经历一段边生产边施工的特殊阶段,与2016年检修相比,人员少,风险大,安全环保管控难度高。

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做好充分准备


化工部坚持安全环保第一的理念,精心组织周密部署,严抠每个环节挖掘每分效益,成立了零排放停工专项攻关组,针对检修重难点早梳理、早计划、早部署,不仅与同类先进行业开展技术交流,而且多次召开检修专题会,将检修难点摆到桌面上讨论部署,提前攻克难关。

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安全绿色第一


按照绿色低碳的思路对检修过程实行精细化管理,通过狠抓停车方案、表单化作业、计划执行3个环节管理工作,做到气不上天、料不落地,吹响“绿色”检修集结号。

“创效既要摘西瓜、又要捡芝麻”



针对每一套装置,他们细化停车方案,严格执行环保方案和操作规程,做好全过程优化,避免装置停车倒空、置换吹扫中的物料外排,保证物料最大限度的回收利用。

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PTA装置

第一个实现平稳停运

首次实现将中间罐约1400吨的物料全部加工干净,增加了优等品产量,减少退料消耗和损失,增效约84万元。

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短丝装置

“变废为宝”

将后纺了桶期间桶底废丝全部生产成超短专用料,增效10万元左右。

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大芳烃装置

优化大户

在吸附单元停车过程中,利用解吸剂置换流程,全方位、不留死角、长达20小时进行解吸剂置换工作,累计回收解吸剂300吨,PDEB回收率98%,仅此项措施即可节约成本32万元。



此外,各装置在检修期间加大节能降耗力度,均按计划有序实施优化措施,对高耗能设备停机进行时间节点优化,优化各动静设备运行参数,采用自然降温方式降低氮气消耗,提前计算吹扫时间避免过度消耗,对比2016年大修数据,节约公用工程消耗81万元。

为将“零排放”真正落到实处



化工部坚持源头把控,做好全过程跟踪管理,早在去年就对大修环保工作做出整体安排,并以装置检修内容为依据,明确本装置的大修环境因素,确定吹扫重点控制部位和重点废水排放点。按照责任区域管理和专业管理相结合的原则,每天对环保情况进行督查,重点监控检修过程密闭吹扫、异味排放、污水的排放和固废乱堆乱放情况,及时制止违章违规行为。

废气

采用全装置密闭吹扫方式,严格执行密闭吹扫现场负责人、生产科、安全环保科确认制度,使每一个吹扫部位、每一个吹扫步骤全部处于受控状态,每天对大气环境VOC浓度进行监测,向全厂发布《化工部VOC监测点位平面图》,确保检修过程无异味排放。

废水

每个装置规定特定区域进行设备集中清洗,还专门在大芳烃车间炉区北侧临时建一个废水池,作为设备集中清洗点,保证所有清洗废水、外排雨水监测合格后再排放至水务部处理。

废渣


设立一般固体废物暂存点和危险废物暂存点,并安排专人负责,及时对检修期间的固废进行合理处置。

策划:安玉花

文字:达欣

图片:王洪哲 达欣

制作:达欣

编辑:李荣荣

审核:汤晓峰

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