凶猛“怪兽”来袭
在游戏里
凶猛的怪兽是每个玩家
都想打败的终极大BOSS
而在石化行业中
也有一个大怪兽
那就是“VOCs”
它与灰尘相比
看不见、摸不着
危害却很大
是大气污染的
“隐形杀手”
为了让天空更蓝
空气更清新
公司坚持源头治理
过程管控、末端监控
接下来为大家开启
消灭怪兽的超凡四杀之路
披荆斩棘吧,MVP >>>
VOCs,全名叫:volatile organic compounds,中文名:挥发性有机物,是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下蒸汽压大于或者等于10 Pa具有相应挥发性的全部有机化合物。
01
天津石化精准发力
重拳“治挥发”
8月7日,天津石化炼油部联合七车间内操于娜紧盯屏幕上的在线分析表,其中的VOCs排放浓度是重点参数之一,需做到24小时监控,时时分析。
“处理前,VOCs排放浓度150mg/m3,处理后VOCs排放浓度为1.5mg/m3,不仅削减了100倍,更远远低于国家20mg/m3的标准。”于娜说。
作为华北地区最大的炼油基地、国内最大的乙烯生产基地之一,天津石化始终坚持源头治理、过程管控、末端监控,随着装置生产规模不断扩大,VOCs排放量不升反降,在生态环境部重污染天气重点行业绩效分级评价中,成为全国炼化行业中唯一一家A级企业。今年以来,他们更是把异味治理作为攻坚创效的重点工作之一,截至6月底,VOCs排放量同比降低52.3%,达到国内领先水平。
02
应用堵漏技术 环保指标一降再降
在7月份刚刚结束的
检修改造中,
天津石化首次大范围
应用定力矩紧固技术,
涉及4个作业部
38套装置
8366对法兰,
首次实现开车
一个卡子不打、
一个盒子不包,
真正做到现场无漏点。
公司首次在大修中全面推广应用定力矩紧固技术
为治理泄漏,天津石化从源头治理,应用科学技术堵漏。从2014年开始,他们全面推行LDAR技术,将涉及VOCs装置全部纳入检测范围,并形成闭环管理模式。截至目前,天津石化涉及LDAR装置共36套,常规检测近370000个点。通过持续开展LDAR工作,2015~2019年,泄漏率由0.79%降至0.03%,VOCs排放大幅削减。定力矩紧固技术大规模应用,从源头上为VOCs治理又加上一把安全锁。
03
废气集中治理 实现全过程清洁生产
To be cleaner!
对生产过程中产生的VOCs,天津石化连出“重拳”,近年来已投资4亿元以上,针对生产中的再生尾气、油品装卸挥发、油品储罐挥发及污水处理过程逸散等增上治理设施进行治理。
油气回收
油品站台
罐区挥发
污水处理加盖罩棚
同时,他们对污水处理设施进行了密封改造,针对污水处理系统盖板老化、密封效果差等问题,又投资436万元,将废气浓度较高的污水池盖板全部更换为不锈钢密封盖板。改造后,各区域VOCs逸散明显降低。
在此基础上,天津石化还投资建成投用了废气集中治理设施,实现了全过程清洁生产。针对生产过程中各类储罐VOCs治理老大难问题,他们对15台储罐全部进行高效密封改造,严防VOCs排放的同时,通过增上设施把罐顶气进行联通,并以加压方式将其引入到低压瓦斯管网或者加热炉,既实现对罐顶废气热量的回收利用,又通过焚烧办法实现罐顶气的最终治理。
目前,天津石化有
11套VOCs治理设施,
主要处理罐区、栈台和
污水处理场废气。
经自查,各处理设施的
废气收集率、同步运行率
均为100%,
排放口数据全部达标。
04
24小时在线监测 精准溯源捕获“杀手”
走航车就位
为打赢VOCs治理“持久战”,天津石化还引入现代化监测手段,实施厂区走航监测技术应用。一旦确定VOCs数值偏高装置,采用红外气体成像仪快速扫描该装置各个部位,锁定排放点位后,使用便携式离子阱质谱仪进行精确定性、定量分析,确认排放气体的组分,实现精准溯源,并予以修复。
仪器监测
炉火监测
VOCs在线监测
与此同时,他们全面实施VOCs在线监测,针对催化裂化装置烟气、硫磺回收装置尾气及其他生产装置加热炉等有组织排放源,安装了13台VOCs在线监测仪表,以“非甲烷总烃”做为控制指标,采用火焰离子法(FID)进行检测,提高排放口污染物检测和监督水平,并与天津市监管平台联网,接受政府监督。
此外,还联合青岛安工院完成了《VOCs安全收集及高效处理技术开发及应用》项目,使公司VOCs安全收集项目数量和本质安全程度处于集团公司系统内先进水平。
经过超凡四杀
不断打造最强“MVP”
一路“打怪”升级
VOCs在一直缩减
使得更多的人
在蓝蓝的天空下
呼吸清新的空气
绿色企业
由我们共同守护
策划:胡玉华
文字:柴润金 胡玉华 赵晓亮
图片:胡玉华 翟艳丽 刘冬梅 赵振莉 韩要强 张晓红 周雨和 于楠
制作:屈松
编辑 审核:汤晓峰

