锦州输油气分公司凌海输油站技术攻关小组注重日常操控管理,自制了“二次调风装置”,加热炉的含氧量得到了有效调节。提效降耗,实现了单台加热炉年节能降耗约17万元。令人拍案称绝的是该革新基本无费用消耗,技术攻关小组自称之为“土装置”。

据资料记载,“过剩空气系数每下降0.1,加热炉效率提升约为1.3%。”过剩空气系数在加热炉参数体现为含氧量。锦州分公司凌海站技术攻关小组人员观察发现,加热炉燃烧器在运行过程中,大部分负荷阶段含氧量都处在4.5-6%之间,距离最小控制值3%仍有较大控制空间。经过反复试验,他们制作了一个简易的进风挡板,安装在燃烧器进风口,进行二次控制进风量,来进一步降低含氧量。改造后的加热炉的含氧量由4.8%降至3.3%左右。加热炉燃烧状态良好,火焰由黄白色转为橘红色、炉膛温度约上升10摄氏度,出炉温度上升0.3-0.4℃,排烟温度约下降2.5摄氏度。试验结果表明:安装的简易进风挡板使含氧量下降后,整体炉效成上升趋势。试验取得了初步成功。
为了使简易进风挡板实现远程自动调节控制,外形更美观,技术攻关小组人员发挥聪明才智利用库房中废旧电动执行器和2平方米2MM厚的钢板及3根角铁自制了“二次调风装置”,并为该装置设计了仪表自动化控制配套装置。升级后,该装置能够实现远程调节控制、停炉保护(挡板关度值过大)和停炉后自动全开等功能。
技术攻关小组人员对改造后加热炉的8次参数进行了统计对比分析,结果表明:加热炉含氧量下降平均值为1.28%,炉膛温度平均上升11.015℃,原油出炉温度平均上升0.29-0.41℃,排烟温度平均下降2.5℃。
“土装置”上线后,加热炉的烟气含氧量这一参数实现了在最优值区间内控制,加热炉的热效率上升约为2.5%。经计算,相当于平均提升热负荷127KW,换算成燃油消耗,单台炉月可节约燃料油约7745公斤,单台炉每年可节燃料油约为93吨。按目前石油价格1800元/吨计算,单台加热炉年节能降耗约为17万元。
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