今年以来,管道公司累计输送原油3280.4万吨,完成年计划的53%;输送成品油336.6万吨,完成年计划的65%;输送天然气56.2亿立方米,完成年计划的60%。这些,得益于公司在生产管理上打好组合拳,做好“增”“减”大文章,促进了公司效益提升。
管道公司以服务市场、提高效益为先导,采取多种措施,一些低输量的管道出现转机。
一是积极主动协调总部在调运流向上增加资源配置;二是利用区域业务协调会契机,及时准确把握上下游需求,主动帮助兄弟单位排忧解难,即服务炼厂,又保障销售供应,实现互利双赢;三是安排资金对管道进行适应性改造,扩大管输介质范围,满足市场需求,提高管输效率;四是优化调整运行模式,通过输送品种多样化、输送批次密集化等措施实现增输上量。
增输上量既要严格遵循输油生产的客观规律,又善于创造机遇把握机遇,做到难关面前敢闯敢试、风险面前敢作敢为。
吉长线成功实现超设计低温输送0号柴油,上半年输送成品油48.56万吨,超额完成了全年30万吨的输油计划;日东线开展掺混改造、加强上下游沟通,上半年共输送原油215.97万吨,超出年输油计划15.97万吨。兰郑长线、港枣线输量也出现上量势头。
针对油气输差计量交接中关键环节和重要参数,公司采取有效技术措施,减少输差损耗;强化计量骨干的培养,使之达到厂家维修工程师水平,能够及时排除计量设备故障;持续加强超声波流量计检测及声速核查,使其制度化,采取专业机构和自查相结合的方式及时排除流量计问题。在能耗控制方面,加强优化运行,严格控制热油管道运行温度;保持设备高效运行,排烟温度和含氧量纳入业绩考核,1-4月耗油同比大幅减少,有效控制燃料消耗。通过以上措施,确保完成两项指标,并力争达到一定盈余。
自动化和电气专业进行自主运维,是提高公司核心竞争力的主要举措。自主运维的关键是技术人员的储备与培养,公司下大力气加强技能培训,奠定了培养专业人才的基础。先期选定大连公司开展试点,探索管理制度转变的得与失,在实践中完善实施方案,形成具备推广条件的管理模式。目前,已有8家单位实现了自动化自主运维,在巩固现有成果的基础上,继续大力推进这项工作,力争在全公司范围内实现自动化的自主运维。电气春检方面,现有5家单位开展自主运维,减少外委检修费用支出,实现增效目标。
自动化和通信系统采取备品备件外购服务模式,通过支付有限的外购服务资金,减少了库存占用资金,降低了有关的人工成本、备品备件过期成本、运输费、仓储费和损耗成本等,实现“零库存”,同时设备维修的及时性也得到了保障。这一外购服务模式还在BB RTU、超声波流量计、光学界面检测仪等设备的备品备件储备上进行了推广应用。
今年以来,公司对加热设备推进“油改气”,改造后为双重燃料模式运行,有效降低了辅助设施的损坏率和维护量,减少了加热设备的吹灰、清灰次数,降低了运维成本。目前公司已经完成30台加热炉、17台锅炉的“油改气”工作。
推广天然气管道在线排污改造。以中原公司在线排污装置为试点,公司统一委托设计,对300个排污支路进行了改造,全面推广应用在线排污装置,每年可减少天然气放空量约50万方。
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编辑:廉秋枫
