杭州格力精益改善周
第二期
总装连接管区域改善周
NEWS
导语
为持续推动现场精益化管理水平,推进公司精益生产体系建设,提高全员改善意识,现开展杭州格力第二期改善周活动。8月14日—8月21日,公司领导王总带领精益改善团队,以总装分厂连接管区域为主阵地,开展总装连接管区域改善周活动。
01
专项启动动力足
8月14日16点,总装分厂组织召开改善周专项启动会议,公司领导王总、工艺设备部冯部分别对本次改善周作出工作指示。会议结束后,由王总带领整个改善团队,对总装连接管区域现场的产品工艺流程、工艺布局、物料配送路线等问题点进行系统化调研。针对现场问题点,共计提出5项改善目标。
会议现场
02
快速响应促落地
改善团队以精益思想为指导,精益手法为基础,深入现场,推进改善项目落地,最终实现改善目标5项,目标完成率100%。
改善目标
01
现场透明度提高**%;
02
工装改善提升**%;
03
物料点数下降**%;
04
生产效率提高**%;
05
减员*人。
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03
成果显著提效率
1、布局优化改善
共消除*处工序断点、*处物流断点、提高现场透明度**%、直接控员*人。
改善后
★
2、安装盒附件自动到岗与容器自动回收项目改善
1、100%消除人工转运,100%消除空箱回收,100%消除员工弯腰动作浪费;
2、气缸升降保证物料拿取和空箱回收都在固定高度,消除**次弯腰,消除**次换箱动作浪费。
改善后
★
3、墙管等物料自动送料回箱,单元流改善
1、增加近手化工装,优化工序流程,实现单班控员*人;
2、单元流皮带线实现跨工位物料传递及工位间衔接提高生产效率,100%消除工位间搬运,最大化降低在制品库存。
改善后
★
4、连接管大、小管收包一个流改善
1、单班控员*人,减少员工每日跨线体转运**次 ,节省作业时间*H。
2、减少走动浪费,降低员工劳动强度,提高工作效率。
改善后
★
5、保温棉放置近手化改善
岗位员工减少弯腰**次,物料标准箱容量提升**%,周转换箱换料批次减少**次,配合单元流皮带线实现跨工位物料传递及工位间衔接,人均效率提升**%。
改善后
★
6、来料不落地改善
减少线边仓、物流仓至少**块叉板,节约**%的转运力量,提高现场透明度**%。
改善后
★
7、压库腾仓改善
撤去线边仓,由物流直接配送到岗,消除**余处物流断点,释放出夹层面积**%,提高现场透明度**%。
改善后
★
8、连接管全区域呆料余料清理改善
完成现场预装区、办公区、生产线区、物流仓区等区域共计清理**个点,释放现场空间至少**㎡,同时杜绝员工物料用错隐患。
改善后
★
9、物料占道、压线、定置问题改善
消除工装占道、压线问题**项,工装物料不合理点数问题重新定置**项,现场“瘦身”,清爽整洁。
改善后
★
04
精益改善无止境
改善是一项持续性、长久性的工作,改善团队要牢记公司领导的指导,要从全局出发,发现不足与薄弱点,找准定位,持续改善,做让员工满意的改善设计。
05
重新整装再出发
总装连接管区域精益改善周已经圆满完成,第三期注塑分厂小件区精益改善周即将启动,后续工艺设备部计划持续开展十期精益改善周,敬请期待!
未完待续~
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