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精益改善丨第一期 :“挑战自我,改善无限”——总装夹层102预装线改善周

精益改善丨第一期 :“挑战自我,改善无限”——总装夹层102预装线改善周 杭州格力
2023-09-18
1

杭州格力精益改善周

第一期

“挑战自我,改善无限”

总装夹层102预装线改善周

NEWS

导语



为持续推动现场精益化管理水平,推进公司精益生产体系建设,提高全员改善意识,8月2日—8月9日,公司领导王总带领精益改善团队,以总装分厂二楼夹层预装区域为主阵地,开展总装夹层102线精益改善周活动,通过现场布局优化,工装工具改善,利用ECRS、LCIA、十手十勘十归等手法进行工序优化,致力于打造标杆示范性生产单元。



01

专项启动动力足

组织专项启动会议,公司领导王总、工艺设备部冯部分别对本次改善周作出工作指示,全体人员起立宣誓,展现精益求精的决心,并在横幅上郑重签字。


会议现场



02

快速响应促落地

由公司领导王总带领整个改善团队,对总装夹层102线现场的物料配送标准、产品工艺流程、工艺布局、工装夹具等问题点进行系统化调研。针对现场问题点,对改善团队职责分工,成立布局改善组、现场改善组、工装工具组三个改善小组,共计提出4项改善目标。


改善目标

01

物料点数下降**%

02

现场透明度提升**%

03

工装工具改善**%

04

提高生产效率**%

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03

成果显著提效率

01

“两通”改善:大物流配送打通,小物流周转打通。

02

“三消”改善:消除在制品库存、消除现场叉板、消除动作浪费。

03

“三定”改善:现场定置、配送定量、定目视化。

1、大物流配送打通:

整体工艺布局得到优化,减少流程断点,现场透明度提高**%。

改善后

2、小物流周转打通

按*H标准执行,现场库存减少**%,提高现场透明度**%。

改善后

3、消除在制品库存

在制品库存消耗**余辆工装车,物料点数下降**%,现场透明度提升**%。

改善后

4、消除现场叉板

整体工艺布局得到优化,减少流程断点,现场透明度提高**%。

改善后

5、消除动作浪费

设计小件预装区CELL线,消除弯腰等动作浪费。

改善后

6、现场定置

改善成果:现场透明度得到提升,“6s”管理水平得到提高。

改善后

7、配送定量

实现物流配送标准化,库存标准化,降低物料点数**%,提高现场透明度**%,易于现场管理。

改善后

8、定目视化--注塑预装标准作业目视化改善

实现注塑预装区域整体标准作业目视化。

改善后



04

精益改善无止境

改善是一项持续性、长久性的工作,改善团队要牢记公司领导的指导,要从全局出发,发现不足与薄弱点,找准定位,持续改善,做让员工满意的改善设计。


05

重新整装再出发

总装夹层102线精益改善周已经圆满完成,第二期总装连接管区域精益改善周即将启动,后续工艺设备部计划持续开展十期精益改善周,敬请期待!



 
             

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