编者按
今年以来,文丰集团始终从小处着眼,从细处着手,进一步树立过“紧日子”的思想,深挖创效“金点子”,探索降本增效“新路子”。1月18日,刘总在讲话中提出:“各单位制定具体降本增效措施,开展‘我为企业节约一分钱活动’,从生产各个环节抓降本,实现每个环节‘一分钱’效应。”《挖潜·发现》栏目将带领大家分享、学习各单位在“节约一分钱”活动中的先进做法,鼓励大家向身边榜样学习,凝聚奋进力量,为百年文丰筑基。
自2022年下半年以来,受市场冲击,在钢铁行业利润大幅压减的情况下,文丰资源综合利用公司一直秉承着“开源节流、降本增效”的工作理念,坚决贯彻落实集团降本增效工作方针,在全厂范围内大力开展挖潜增效活动。
余热利用设备软水系统改造
2022年10月份,在资源综合利用公司生产厂部的要求下,喷煤工段接手了余热利用设备调试、生产操作等工作。在日常巡检中,该工段发现余热利用设备在冲洗中会消耗大量的外网水,不仅成本高,而且还会造成公司水资源浪费。
针对此种情况,喷煤工段迅速行动,积极寻找解决办法。在一次生产中,喷煤工段段长偶然发现,热造块冷却水水池需要对水池水进行外排置换,如果这部分水水质达标,可直接替代外网水对余热设备进行冲洗。该工段立即反应,对热造块冷却水水池水质进行化验。通过化验数值比对,热造块冷却水水质刚好符合余热设备用水标准,喷煤工段迅速同维修工段取得联系,共同进行管道改造。
本次改造位置最终选在了距余热利用设备最近的空压机站,在空压站回水管道安装阀门,然后再将管道接入余热利用水处理管道,这样通过阀门控制就将热造块冷却水顺利引入余热利用水管网,同时还实现了热造块水源和外网水源的相互转换。本次改造完成后,每天可节约用水40多吨,预计每月将为公司节省近万元的成本。
利用现有设备,实现废气再利用
1#还原炉建设时未铺设废气管道,制粉系统一直无法使用还原炉废气,因此生产时不能配比成本更低的烟煤。
为解决此问题,喷煤工段通过实地走访,并与还原炉热风工段进行深入探讨,最终确定了利用一套共用烟气脱硫设备的改造方案,通过控制设备进出口阀门,将废气从1#还原炉引入制粉系统管道中。
1月2日,此次改造顺利完成,使制粉系统生产由原来的单一煤种生产配入了20%的烟煤,彻底解决了制粉系统无法配比烟煤的瓶颈问题,在为安全生产创造有利条件的同时,更大大降低了生铁的生产成本,现此项技改每日可为公司节省近5000元的成本。
河北文丰实业集团
文字:孔志峰 梁立国
美编:李泽炜
审核:肖树宏

