据了解,在夏季生产过程中,设备的高效稳定运行直接影响生产效率和维护成本。原矩形坯切割车抱夹电磁阀安装在切割车本体内部高温区域,长期处于60℃以上的高温环境,导致密封件加速老化、线圈绝缘性能下降,设备故障频发。每次故障维修时,维修人员都需在高温环境下作业,同时需要火切工配合使用事故割枪手动切割铸坯,不仅增加了备件更换成本,还给员工造成极大负担。
针对这一难题,设备科组织技术骨干进行专题研讨,经过充分论证,制定了将电磁阀迁移至低温区域的技术改造方案。改造过程中,技术人员对安装方式进行了优化升级,确保设备在低温环境下能够稳定运行。
改造完成后,设备运行可靠性得到显著提升,不仅降低了设备维护成本,同时有效改善了员工的作业环境和工作强度,为公司稳定生产提供了有力保障。
未来,炼钢厂将以此次技改为契机,持续深化设备精益化管理,并结合智能化升级需求,探索对相关设备系统的远程监控和故障预警功能开发,通过对设备状态的实时监测与预判性维护,全面提升设备长周期稳定运行能力,为生产顺行和降本增效提供更加坚实的技术支撑。
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持续健康发展 打造百年文丰
文字丨张 奇
美编丨赵孟颖
审核丨肖树宏

