成本管理人人有责,从我做起
自北汽集团开展“打造精益成本管控力,推进北汽高质量发展”主题活动以来,北汽越野车公司持续推进活动开展,各部门以高度的思想自觉、行动自觉和主人翁的强烈责任感,从“我”做起,小到节约一滴水、一度电、一张纸,大到研发、采购、生产等各方面工作,全面落实降本增效举措,为实现“四个不退不让”目标贡献力量。
今天小编就为大家分享三个精益成本优秀案例
关于某车型内板模具的改善
存在问题:某车型后门内板左右OP10制件不稳定,加压曲折减小,制件开裂;减压曲折大,制件报废率25%,返修率100%.经过分析产品形状复杂,前期模具设计CAE分析不到位,造成制件对气垫压力要求精准度较高,车间机床无法满足,每次生产都反复调试,影响生产线SPM,制件报废率高。
改进措施与效果:冲压车间针对此问题成立攻关小组,通过改变拉延筋,对OP20,op30下模对应曲折部位补焊研配。
按10000辆算,节约成本共计90万。
关于解决某车型CO2焊段
焊接空间受限问题的改善
存在问题:在某车型车身试生产过程中,焊接后排座椅前安装横梁总成,与中地板之间的CO2焊段时,受焊接空间限制,CO2焊枪无法顺利抵达焊接位置,也无法实现CO2焊段的连续焊接,导致CO2焊段焊接质量下降,生产效率降低。
改进措施与效果:生产技术部会同车身车间成立联合攻关小组,提出以下对策:
①、生产技术部向研究院车身部提出设变申请,在不降低焊接强度的前提下,调整CO2焊段的焊接位置,以避开受限空间,实现顺利焊接;
②、根据调整后的CO2焊段焊接位置,生产技术部更改焊接工艺卡并下发车间,车间按照最新工艺要求进行焊接。
按照500台计算,问题解决后,可减少500分钟的时间浪费, 该车型车身生产节拍10分钟/台,每年可避免500÷10=50台车身的减产,节约成本约20万元。
关于涂装前处理电泳线
节约纯水的提案
存在问题:涂装车间前处理电泳线电泳前和电泳后分别设置新鲜纯水喷淋,由于前处理和电泳线设备开启采用一键启动,一键启动后,电泳前和电泳后新鲜纯水喷淋阀正常开始喷淋,但此时喷淋工位并没有车身通过,前处理首台车身到泳前纯水喷淋需要1.5小时,电泳首台车身到泳后纯水喷淋需要0.8小时。因此,前处理电泳一键开启后会造成2.3小时的纯水喷不到车上就白白的浪费流失了,若纯水消耗按照每小时5吨计算,大约每发生一次这种情况就得消耗11.5吨纯水。
改进措施与效果:涂装车间针对此问题成立攻关小组,研究部署解决此问题的方法:
1、关闭新鲜纯水自动喷淋阀门;
2、车身经过新鲜纯水喷淋工位时手动打开新鲜纯水喷淋阀门 ,开启自动喷淋系统;
3、随时巡视生产线运行情况,一但新鲜喷淋工位后续有3个空位以上,立即关闭新鲜纯水自动喷淋阀门。
按照每次浪费11.5吨纯水,每天2次,每月22天,纯水价格17.6元/吨计算,每月节约费用:106867元。
降本只有起点
增效没有终点
用敏感度去发现降本
用责任心去实现增效


