成本管理人人有责,从我做起
自北汽集团开展“打造精益成本管控力,推进北汽高质量发展”主题活动以来,北汽越野车公司积极响应集团号召,各部门以高度的思想自觉和行动自觉,以主人翁的强烈责任感,从“我”做起,小到节约一滴水、一度电、一张纸,大到投资、研发、采购、生产、人力、营销等工作,全面降本增效,为实现“四个不退不让”目标贡献力量,助推北汽集团高质量发展!
今天小编就为大家分享两个精益成本管控优秀案例
关于某生产线焊钳握杆的改善
存在问题:某车型焊钳握杆更换频率过高。经设备动力部组织车身保全班、机械工程师等相关人员研究分析发现,握杆原有设计存在缺陷:
1、握杆内冷却水孔径较小,导致循环水流量不足,冷却降温效果较差。
2、握杆过窄强度不够,过热极易造成变形。
(变形的握杆)
改进措施与效果:
1、增加进回水孔直径2mm,从而增加进回水流量,达到冷却握杆要求;
2、将握杆横截面直径增加3mm,增大握杆强度。
焊钳握杆单价198元,改善前单车消耗费用为3.3元,改善后单车消耗费用为0.066元,单车节省费用3.234元。从改善完成至今共生产该车型16327台,合计总节省费用约5.28万元。
关于冲压车间后门内板模具的改善
存在问题:某车型门内板模具存在设计缺陷,拉延筋分布、形状及高度不合理,生产效率低,成本损失大。
改进措施与效果:模修班根据制件缺陷位置对OP10拉延筋进行补焊研配,减少板料流动过程中的堆积或者流动过快的现象。对OP20、OP30对应整形位置进行烧焊研配,优化拉延后零件状态,最终零件成型逐步稳定,报废率、返修率逐步降低。
该改善项目按年产10000辆计算,节省板料费60万元,累计节约成本共计90余万元。
人人出点子
事事想办法
强化精益管控文化
固化精益管控成果
紧盯成本 提高效益
全力冲刺年度任务目标

