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越野·降本增效丨“小点子”解决“大问题”

越野·降本增效丨“小点子”解决“大问题” 北京越野智能工厂
2020-11-12
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导读:成本管理人人有责,从我做起自北汽集团开展“打造精益成本管控力,推进北汽高质量发展”主题活动以来,北汽越野车公

成本管理人人有责,从我做起

自北汽集团开展“打造精益成本管控力,推进北汽高质量发展”主题活动以来,北汽越野车公司积极响应集团号召,各部门以高度的思想自觉和行动自觉,以主人翁的强烈责任感,从“我”做起,小到节约一滴水、一度电、一张纸,大到投资、研发、采购、生产、人力、营销等工作,全面降本增效,为实现“四个不退不让”目标贡献力量,助推北汽集团高质量发展!

今天小编就为大家分享两个精益成本管控优秀案例

关于某生产线焊钳握杆的改善

存在问题某车型焊钳握杆更换频率过高。经设备动力部组织车身保全班、机械工程师等相关人员研究分析发现,握杆原有设计存在缺陷:

1、握杆内冷却水孔径较小,导致循环水流量不足,冷却降温效果较差。

2、握杆过窄强度不够,过热极易造成变形。

(变形的握杆)

改进措施与效果:

1、增加进回水孔直径2mm,从而增加进回水流量,达到冷却握杆要求;

2、将握杆横截面直径增加3mm,增大握杆强度。

焊钳握杆单价198元,改善前单车消耗费用为3.3元,改善后单车消耗费用为0.066元,单车节省费用3.234元。从改善完成至今共生产该车型16327台,合计总节省费用约5.28万元。

关于冲压车间后门内板模具的改善

存在问题某车型门内板模具存在设计缺陷,拉延筋分布、形状及高度不合理,生产效率低,成本损失大。

改进措施与效果:模修班根据制件缺陷位置对OP10拉延筋进行补焊研配,减少板料流动过程中的堆积或者流动过快的现象。对OP20、OP30对应整形位置进行烧焊研配,优化拉延后零件状态,最终零件成型逐步稳定,报废率、返修率逐步降低。

该改善项目按年产10000辆计算,节省板料费60万元,累计节约成本共计90余万元。

人人出点子

事事想办法

强化精益管控文化

固化精益管控成果

紧盯成本 提高效益

全力冲刺年度任务目标


【声明】内容源于网络
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北京越野智能工厂
北汽越野车是北汽集团自主品牌业务的重要板块,拥有国内一流的专业化特种车和越野车制造基地。“北汽越野车”旨在全面、准确报道企业新时期改革发展事件,弘扬北汽人善谋善战善成精神,凝聚越野人坚韧实干力量,为企业高质量发展提供坚强的舆论和文化保障。
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北京越野智能工厂 北汽越野车是北汽集团自主品牌业务的重要板块,拥有国内一流的专业化特种车和越野车制造基地。“北汽越野车”旨在全面、准确报道企业新时期改革发展事件,弘扬北汽人善谋善战善成精神,凝聚越野人坚韧实干力量,为企业高质量发展提供坚强的舆论和文化保障。
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