自2021年7月小分厂成立以来,纸芯车间想方设法节降成本,提升纸芯产品质量。在不断探索与改进下产品外观及质量方面取得了有效的改善成果。但是现有纸管水分含量高这个难题一直攻克不下,在不断尝试和努力下纸管水分降到一定程度后,很难再降。生产环境湿度大、空气温度低,面对种种困难,各级领导头脑风暴、积极探讨,在申请采购烘干房的同时,先是利用风机对纸芯进行风干。这种办法虽然有效,但是风干周期太长,如遇到订单突增,很难应对。
2021年11月份生产文化纸的PM6出现纸芯收缩的问题,为彻底解决这一问题,小分厂领导意识到文纸对纸芯水分的要求越来越严格,随即要求送往PM6的纸芯水分按要求严格控制。在寒冷的冬季,只用风机吹,难以确保纸芯水分的稳定,申购的烘干房流程也不知何时能完成,小分厂领导对此也是压力甚大。
电厂冷凝水作为供热系统,水温在70度到80度之间,证明电厂冷凝水可以提供烘干房的供热,下一步就是如何能把水的水温尽可能的释放出来。经过多方协调从停产的淀粉车间拆来散热器,这样供热问题就得到了解决。接下来就是烘干房的主体建造,本着节约原则,岩棉板采用商砼站拆除的废旧材料,废钢管采用6#机成型网包装废弃材料、C型钢采用化工厂废弃材料,就这样一点一点凑齐了建烘干房的材料。

一个好汉三个帮,因为小分厂特种作业人员短缺,像焊接、登高这样的特种作业无法完成,兄弟部门工务部随即安排了专人协助烘干房的搭建。逢山开路,遇水架桥,纸芯车间和工务部的同事加班加点赶时赶工,拿出“拼命三郎”的拼劲、敢闯敢创的闯劲、苦干实干的韧劲,克服一切外力因素,终于经过25天的不懈努力,烘干房于2022年1月15日建设完成,并将提前打包好的纸芯运入烘干房开始烘干实验。纸芯放入烘干房经过三十多个小时烘干后,纸芯水分下降明显。烘干房卷帘门装好后房内温度控制在了理想水平,经过两天时间的烘干纸芯管就能达到使用标准,自然放置一个月纸芯水分都不会有很大的变化,烘干效果明显,这也大大提高了工作效率。

未来,小分厂一定会聚焦新思维,学习新理念,掌握新方法,落实新举措,横下一条心,敢于突破,勇于创新,为公司的蓬勃高质量发展保驾护航!
文 字/李绪春
编 辑/李海凤
通讯员/曹韫智

