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利用旧压力筛降低原料浪费——山东博汇纸板制浆车间创新之举

利用旧压力筛降低原料浪费——山东博汇纸板制浆车间创新之举 博汇集团
2025-01-14
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在当今竞争激烈的制造业环境中,成本控制与资源高效利用已成为企业生存和发展的关键因素。对于制浆车间而言,原料成本往往占据了生产总成本的较大比重,因此,减少原料浪费成为了车间管理团队的首要任务之一。近期,制浆车间通过实施一项创新性的技术改造——重新启用并优化旧压力筛,对精筛排渣进行二次处理,成功地在降低原料浪费方面取得了显著突破,为企业的可持续发展迈出了坚实的一步。

长期以来,制浆车间在生产过程中面临着精筛排渣带来的原料损失问题。传统的精筛工艺虽然能够有效地去除大部分杂质,但仍有相当数量的纤维原料随着排渣被丢弃。这些被废弃的原料中,实际上包含了大量具有潜在利用价值的纤维成分,仅仅因为无法通过常规的筛选方法进一步分离而被浪费掉。这不仅造成了原材料的极大损失,也增加了企业的生产成本和环境负担,与现代企业追求绿色、高效生产的理念背道而驰。为了解决这一难题,车间管理团队经过深入研究和讨论,决定对闲置的旧压力筛进行改造和再利用。旧压力筛虽然在技术指标上可能无法与新型设备相媲美,但它们具有坚固耐用、结构简单的特点,且经过适当的技术升级后,完全有可能胜任精筛排渣的二次处理工作。

车间人员对旧压力筛进行了全面的检修和维护,更换了磨损的零部件,并对关键的筛网部分进行了优化升级。通过采用更合理的筛网孔径设计,提高了压力筛对纤维原料的筛选精度和分离效率,从而进一步提高了设备的整体性能。在重新启用旧压力筛的基础上,车间还对精筛排渣的二次处理工艺进行了优化和整合。

经过一段时间的试运行和优化调整,利用旧压力筛对精筛排渣进行二次处理的工艺取得了令人瞩目的成效。数据显示,通过这一创新举措,车间的原料浪费率大幅降低,原本被废弃的精筛排渣中,有超过60%的纤维原料得以成功回收并重新用于制浆生产。这不仅有效地减少了原材料的采购量,降低了生产成本,还为企业增加了额外的产品产量,提高了市场竞争力。

未来,我们将继续秉持创新发展的理念,不断探索和优化生产工艺,进一步提高原料利用率和产品质量,为企业的可持续发展创造更加辉煌的业绩,推动整个制浆造纸行业向绿色、低碳、高效的方向迈进。

文   字/田   震

编   辑/陈立芳

通讯员/郑静璐

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