三电厂2#炉在正常运行周期内,渣井钢板出现严重塑性变形,直接诱发炉膛底部严重结焦。这不仅对机组安全稳定运行构成直接威胁,导致主蒸汽压力、温度等关键运行参数频繁波动,锅炉热效率下降,更在人工投焦作业时形成重大安全隐患——高温焦块易因结附不牢突然坠落,给现场操作人员人身安全带来极高风险,需通过专项技术改造实现根本性解决。
为彻底消除设备隐患,在2#炉停炉检修期间,维保部机械三科将渣井改造列为核心攻坚任务。改造前期,焊接人员对渣井变形与结焦成因展开全面排查,最终精准锁定两大关键症结:一是碳素钢板耐受温度不足,长期承受炉膛辐射热后发生不可逆塑性变形;二是原有冷却系统冷风管路布置稀疏,冷却风覆盖率不足,导致渣井壁面局部温度超标,成为结焦核心诱因。基于排查结果,团队制定了“材质升级+冷却强化+结构优化”的科学改造方案。
改造实施阶段,团队围绕三大核心方向有序推进:更换渣井锥段、直段等关键受力部位钢板,从根本上提升渣井整体承载能力与抗高温变形能力;优化冷却系统,从源头切断结焦形成的温度条件;对渣井内部直角过渡部位进行流线型优化,进一步降低结焦风险。
改造完成后,经锅炉升温与72小时满负荷试运行验证,2#炉渣井钢板变形问题得到彻底解决,炉膛底部结焦现象完全消除,机组迅速恢复安全稳定运行状态。同时,投焦作业频次也得到极大改善,高温焦块坠落等人员操作风险被彻底消除,现场作业安全环境得到显著改善,为电厂后续安全生产筑牢坚实防线。此次改造不仅高效解决了当前设备故障,更形成了一套可复制的渣井改造技术流程,为同类锅炉渣井的长期运维与改造提供了宝贵的实践参考,助力电厂进一步提升设备精益化管理水平。
文 字/张振波
编 辑/陈立芳
通讯员/郑鑫磊
孙淄阳
扫码关注 获取更多精彩资讯~
APP中国公众号
博汇集团公众号
APP中国视频号
博汇集团视频号

