走进水厂,机器嗡鸣声中透着污水处理的日常节奏,而56米初沉池旁新铺的管线,近来成了厂区“明星”——这截由废旧管材拼接的20米管线,让污泥处理流程实现“脱胎换骨”,还达成每天电耗的精准节降。此前,56米初沉池的污泥处理一直走“绕远路”的老流程:池体排出的污泥,需先泵送至24米初沉池二次沉淀,待浓度达标后,再由打泥泵输送至干化车间。过程中,两台输送泵要24小时不间断运转,不仅设备损耗大,每日电耗更是固定支出。久而久之,“让污泥少走弯路”“盘活闲置资源”成了技术团队常琢磨的问题。
转机源于一次厂区设备盘点。技术人员整理仓库时,发现几截闲置已久的防腐管线,虽部分接口有轻微磨损,但检测显示管线主体性能完全符合污泥输送要求。“既然管线能用,能否直接连接56米初沉池与打泥管线?”念头一出,团队立即展开可行性分析。他们手持图纸穿梭厂区,测量距离、规划路径,反复核算污泥直接输送的压力参数,最终确定“旧管新用、直连输送”的改造方案。
改造未大动干戈,却满是“精打细算”的巧思。技术团队先对废旧管线除锈、补漏、修复接口,再依据现场地形精准切割、拼接,仅用3天便完成20米管线的铺设与调试。当第一股污泥顺着新管线平稳流入打泥系统,现场所有人都松了口气——困扰许久的“绕路”问题,终于用最经济的方式解决。如今,改造后的污泥输送流程实现“一步到位”:56米初沉池的污泥无需再经24米初沉池中转,通过新管线可直接接入打泥系统,输送效率提升超30%。更关键的是,原先用于中转输送的两台泵彻底“歇业”,电耗直线下降。
这次看似“小打小闹”的管线改造,实则藏着水厂创新改革的大逻辑:并非所有升级都需大投入,只要紧盯生产痛点找办法、围绕闲置资源做文章,就能让“老设备”焕发“新活力”。这截20米的“节能管线”,不仅为水厂降本增效打开新思路,更是“以小创新推动绿色发展”的生动缩影。
文 字/庞茜茜
编 辑/陈立芳
通讯员/孙春晖
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