在制浆生产的关键环节中,压力筛渣浆管线是保障物料输送顺畅的“动脉血管”。然而此前,这条“血管”却因材质耐受度不足,成为生产线上令人揪心的“不定时隐患”——多次突发的管线爆裂故障,如同突如其来的“血管栓塞”,不仅频繁打乱正常生产节奏,更让非计划停机时间长期居高不下,直接制约着生产效率的提升,成为阻碍产能释放的“拦路虎”。
隐患不除,生产难安。为彻底根除这一顽疾,制浆团队迅速行动,直奔问题核心。团队成员一方面通过精准的数据复盘,梳理历次故障的时间、压力参数等关键信息;另一方面深入现场勘察,直观掌握管线磨损、腐蚀的实际情况,最终锁定“材质抗腐蚀抗压力不足”“节点应力集中”两大核心症结。结合管线输送介质的强腐蚀性及设备运行时的实际压力值,团队量身定制了“材质升级+结构优化”的专项改造方案,从源头筑牢设备抗损耗防线;同时重新设计管线连接节点,通过优化管线走向进一步降低爆裂风险。
“管线不等人,生产不能停!”工程处接到抢修指令后,第一时间组建专项团队,火速奔赴作业现场。此次改造作业堪称“三重挑战”叠加:不停机抢修的严苛要求、恶劣的作业环境,任务紧急的时间压力。面对重重考验,专项团队迎难而上、协同作战。经过连续奋战,改造工程顺利竣工,新管线成功投入运行。
改造完成后,压力筛渣浆系统运行状态实现跨越式提升,新型管线展现出极强的抗腐蚀、抗磨损能力,优化后的管线结构有效分散了运行应力,让设备运行更加平稳可靠。生产线的连续性、稳定性得到有效保障,不仅为公司稳定产能、提升整体生产效率筑牢了坚实的设备基础,更彰显了团队“直面问题、攻坚克难”的实干精神。此次管线改造,既消除了长期存在的安全隐患,更以技术升级推动了生产效能的提升,为企业高质量发展注入了强劲动力。
文 字/李 娜
编 辑/陈立芳
通讯员/郑丽丽
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