在碱回收的苛化工段,石灰石的给料量是决定白液浓度、反应效率及最终产品质量的关键变量。原有给料机设备陈旧, 无法实现精确计量,操作人员仅能依据经验进行粗放式“估算”调整,导致加入消化槽的石灰石量波动频繁。直接造成白液浓度不稳定,严重影响后续工段的化学反应均匀性。其次是石灰石粉料在输送与跌落过程中产生大量扬尘,成为制约苛化工段高效、稳定、清洁生产的突出短板,对其进行技术升级迫在眉睫。
为彻底解决问题,恒绿环保团队提出了以“精确计量、密闭环保、智能集成”为核心的改造方案。增加精准计量与闭环控制,操作员可在设备操作站上直接设定数据控制,将人为经验干预降至最低。 采用完全密封式设计,从根本上杜绝物料扬尘,达到清洁生产标准,消除因扬尘造成的原料损失。
为最大限度节能降耗、恒绿环保时经理牵头统筹安排,维保处徐处长率团队提前测绘、设计安装方案,确保与现有消化槽无缝对接。机械、电气、仪表专业技术人员与岗位员工组成攻坚小组,利用计划停机窗口,高效完成各项安装工作。自主实施节约了约30%的外委安装与调试费用。
本次石灰石给料系统的升级,远非简单的设备更换,而是一次深度融合数智化技术与自主实施能力的成功转型实践。它精准击破了传统生产中的痛点,实现了 “精准计量稳定质量、密闭运行改善环境、数据驱动智慧管控” 的多重目标,为恒绿环保后续迈向绿色、高效、智能的现代化环保科技企业坚实的一步。
文 字/孙鹏飞
编 辑/陈立芳
通讯员/郑鑫磊
孙鹏飞
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