近期,PM2滑石粉下料槽受原有设计限制,在运行过程中易出现少量粉尘飘散情况,既对现场作业环境造成一定影响,也存在粉尘侵入纸机相关部件、电路接口的危险,一定程度上增加了设备运维压力。
为切实改善现场工况、护航生产稳定,工务二处主动担当,经过多次现场勘察与反复论证,结合车间生产布局与环保管控要求,创新实施场地布局优化方案,从源头减少粉尘扩散隐患,有效改善现场作业条件。
方案落地实施阶段,工务主管立足生产现场实际工况,对移位后的下料槽进行精细化优化改造,有效提升滑石粉下料流畅性,彻底解决原下料口流速偏缓、易堵塞的问题,物料投放效率同步提升。
此次优化改造完成后,现场生产环境与设备运行状况实现质的提升。粉尘管控成效显著,车间清洁化生产水平持续提升。同时,粉尘对设备的影响大幅降低,设备运行更趋平稳,设备故障频次有效减少,运维成本进一步优化,有力保障了纸机流送系统及相关设备的连续稳定运行,为车间高效、安全、绿色生产筑牢坚实保障。
文 字/裴秋亮
编 辑/李昊静
通讯员/何非凡
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