在天源热电厂高效运转的生产脉络中,化水车间承担着水质净化、保障机组安全稳定运行的重任。入冬以后,受低温天气及一炉一机运行模式影响,一电厂除盐水产水率持续走低,运行成本居高不下,郑艳会经理高度重视,明确提出强化除盐水成本管控、全力压降运行成本的工作要求。
直面成本管控难题,汽电一处龚友华处长与化水车间金海主管主动担当、积极作为,以精益管理为抓手、以绿色创新为路径,全面打响除盐水降本增效攻坚战。团队与丰源热电交流学习,深入剖析自身运行痛点,对比友厂数据总结先进经验。化水团队自主开展过滤器装置改造升级,搭建起精准的杂质溯源体系。通过对超标机台实施分段排查,成功锁定污染源,推动上游工艺优化与管线布局调整,从源头破解水质难题。
精准加药,降低药耗;调整清洗时间,降低电耗;加强原水水质监测,动态调整保障后续工艺减少反洗用水,提高系统回收率,减少浓水排放。联动维保部门定期对设备进维护保养,对设备易损件精准维护,最大限度减少设备故障对生产运行的影响。一系列务实举措落地见效,推动除盐水运行成本大幅下降,实现降本增效与绿色生产的双向提升。
在抓实日常运行优化的基础上,团队还聚焦关键设备周期性作业,持续向流程优化要效率、要保障。阴阳床树脂更换作为化水系统作业量大、耗时久的重点工作,传统更换模式工期长达5天,易影响系统连续稳定运行。团队创新应用“模块化拆装+并行作业”工艺,对施工工序深度重组、高效衔接,将更换周期从5天压缩至3天。全年累计完成树脂更换100余吨,不仅大幅缩短了系统停运时间,更以稳定高效的制水保障,为电厂主机组稳发满供筑牢水质根基。
此次除盐水成本管控攻坚战的圆满收官,是天源热电一电厂深耕精益管理、推动创新突破的生动实践。未来,厂区将持续紧扣集团“两转一超”战略部署,纵深推进设备全周期精细化管理,持续挖掘降本增效潜能,不断探索工艺优化、技术革新新路径,为企业绿色低碳转型与高质量发展注入更加强劲的动力。