近日,淋膜车间立足生产实际痛点,主动联合工务、工程处协同开展技术攻坚。通过自主研发、加工制作板式换热器,顺利完成环境制冷机与工艺制冷机系统串联整合。本次改造无新增能源消耗、无需追加用水,一举实现制冷效能提升、设备运维提优双重成效,为车间稳定高效生产筑牢坚实技术根基。
此前,工艺制冷能力偏小、设备轮换保养受限等短板,一定程度上影响生产连续性与设备运行寿命。为切实破解这一瓶颈,车间技术人员与工务、工程处人员立足现场实际,坚持自主设计、自主制作、自主安装。经过多次方案论证与现场调试,顺利完成板式换热器制作与系统管路对接,实现了两套制冷系统的资源互补、协同运行。
此次优化改造成效显著。一是有效补齐工艺制冷能力短板,充分发挥制冷设备综合效能,精准满足工艺温控标准,稳定生产运行工况,提升产品质量保障水平。二是成功实现两台工艺制冷机错峰停机、轮换维保计划,彻底扭转设备长期高负荷连续运行现状,有效避免了单机故障影响淋膜机正常生产的隐患,降低设备机械磨损,减少故障发生率,延长设备使用寿命,为车间计划性检修、精细化运维创造了有利条件。
此次自主技术革新,是车间深耕现场、降本增效的务实举措,充分彰显各部门协同作战、攻坚克难的团队精神,展现了员工自主创新、实干善为的专业素养。下一步,淋膜车间将持续聚焦生产堵点、运行难点,深挖内部创新潜力,推广优秀创新经验,以小改小革推动大提升,以技术优化助力车间安全稳定、高效低碳、精益高质长远发展。
文 字/张先锋
编 辑/李昊静
通讯员/孙 燕
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