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我在嘉利的第三个五年
01
探索连续模具开发设计
随着时代的发展,企业用工成本越来越高,公司提倡各工序做效率提升。作为冲压工序,能达到最大效率提升就是工程模具生产改为连续模具生产。公司现有的连续模具都属于比较简单的产品,而其余的产品要开发连续模具都是很有难度的。
经成本分析排序,首先选择C100灯头(灯泡座)开发连续模具。
因产品结构复杂(拉伸壁面有成型,口部又有缩口),虽然我们选择的模具厂在上海技术实力数一数二,但是该模具开发却不成功。合同约定1个半月完成的模具,实际6个月还不能正常生产。模具厂也准备放弃,不再继续整改了。
为了公司的利益,我自己探索研究,用了二十多天时间找到并解决了问题,使新开发的模具达到了正常生产状态。生产效率由原来的10人作业,降低到1人作业,每年可降低成本15余万元。
2
再下一城,攻克1/2灯头模具
按照成本分析排序,第二套需开发连续模具的产品是1/2灯头(灯泡座)。但因为1/2灯头模具比C100灯头模具更有难度,产品结构涉及到拉伸壁面有侧冲孔,以及口部需要旋转水平切边,模具厂家拒绝给我们开发。
因为有了C100灯头模具成功改善的基础,我对公司产品比外协厂更有经验。最重要的是,我在跟踪C100灯头模具进度的时候,接触到专业设计冲压模具软件,使用该软件设计模具比普通的CAD无论是防错功能及绘图效率都要强很多。
当然,我肯定不会放弃这个机会。经过一段时间的努力学习,我基本上能使用专业软件来进行模具设计。
俗话说得好,机会总留给有准备的人。既然外协模具厂家不做1/2灯头模具,那就由我来开发。我主动向公司申请,我来设计模具,模具厂家帮我们加工。
整个开发过程,虽然遇到一些技术上的难题,但最终经过一个月的努力,模具开发按期完工,顺利地达到正常生产状态。生产效率由改善前的6人作业,降低到1人作业,年降低成本10余万元。
03
不断改善,全面实施连续模具生产
经过这两次成功的设计,我们依据成本分析的排序逐一开发,总共开发了20多个产品。公司由原来的工程模具生产改为连续模具生产,年降低成本60余万元。
改善使人有成就感,越做越喜欢,越做越有成就感。我除了在冲压工序做改善,有时也会到组装、表处理工序做一些工装、治具改善,年增加效益也高达10余万元。
因为我平时喜欢做改善,通过改善不断提升自己,得到领导肯定,以及总经理和董事长的肯定。我还记得1/2灯头模具开发成功后,董事长在冲压车间门口亲自表扬我,并给了我一个大拇指!
04
我在嘉利的第三个五年,是一个不断自我提升的过程
1.对冲压模具开发技术有突破性的进展,研发了行业里最难的连续拉伸模(带壁面则冲孔和旋转切边的模具结构),学会了专业设计冲压模具软件的运用。
2.对冲压模具改善,对组装和表处工装改善,年增加效益高达70余万元!
3.因为我不断自我提升,持续改善,公司改革评选技术等级时,我在技术部工艺科第一个被评上与科长同级别的职称!




