项目创新背景
粮食公司2022年计划上岸进口大豆、玉米及内贸豆粕140万吨,作业方式为门机通过高架料斗进行装车倒运。作业过程中,装卸工人需站在料斗一侧操作手杆打开、关闭料斗放料闸门进行装车,此种作业方式缺点为作业效率低、安全系数低、自动化程度低。
项目创新原理
1、对高架料斗原有齿轮咬合结构放料闸门进行拆卸,设计制作安装齿条传动方式电动闸门,设计流量超过1000t/s,闸门开闭时间控制在3秒以内,方便流量控制。
2、闸门对应位置安装视频头并接入局域热点,安装工业路由器实现作业区域WiFi覆盖,理论传输有效距离100米。
3、取门机行走维修电源箱电源,作为料斗闸门动力电源与照明电源。
4、安装距离传感器、感应开关、无线遥控接收器等,使料斗具备车辆驶入后自动放料功能,无需人工操作。
项目创新效果
1、经黑龙江九三油脂公司上岸大豆船舶“乔治船长”轮、“阿德里亚娜”轮,中储粮进口玉米“伦敦”轮等实测,传统高架料斗倒运装车作业时间约8分钟/车,智能化改造后高架料斗装车作业约4分钟/车,单车装载效率提升50%。卸船效率由改造前478吨/小时提升至562吨/小时,提升17.6%。
2、满足新的生产作业模式,采取码头卸货直装小高箱返厂,改变传统先入库后装箱的作业模式,减少车辆倒运、仓储等各项费用支出,2022年完成8.47万吨,节省费用支出67.01万元,以及相关资源消耗。
项目创新心得
通过技术革新,完成了散粮高架料斗放料装置智能化改造,杜绝了人机交叉作业所带来的安全隐患,实现港口粮食生产作业局部智能化,提高了港口上岸粮食作业效率,9组料斗改造投入30万元,当年就创造了6-8倍经济效益,降低了生产成本,并且在未来数年会持续受益此次技术创新改造,并加快港口向自动化、智能化港口转型。

改造后料斗放料装置

改造后料斗自动装车

