在炼铁厂小型检修工作中,一场与时间和设备故障的“战斗”悄然打响——车间自主攻坚修复风道翻板阀,不仅让“卡壳”设备重焕生机,更省下一笔可观的维修费用。
检修工作正如火如荼推进,当工作人员对槽上除尘风道开展检查清灰时,意外发现2号、4号、12号下风道翻板阀“罢工”:翻板阀卡死无法动作,本想联系维修更换,可检修任务繁重,时间根本不允许。若无法及时修复,后续生产势必受影响。
难题当前,运转车间没有“等、靠、要”。他们迅速组织除尘工,在安全人员的监护下,做好自身安全防护,向着下风道内部有限空间进发。工作人员钻入翻板阀通道,开启“精细作业模式”:用手一点点抠出翻板缝隙内杂物,用工具剔除翻板两侧转轴处结构,对两侧轴承喷洒除锈剂。静待一会儿后,再次深入阀体内部,为轴承抹油润滑,最后借助倒链配合大锤,缓慢转动翻板阀,直至其恢复正常翻动功能。从创效投资看,自主修复直接省下6000余元。
这一修复项目,是车间及厂部技术能力与担当的体现,他们啃下设备修复“硬骨头”。未来,车间在厂部的带领下,将用更多的智慧与实干,为公司发展增添更多“小修复、大效益”的精彩故事。
END
-扫码关注-
G/U/I/D/E
文字:杜世杰
编辑:刘 辉
编审:霍耀国

