开展运营改善工作以来,炼钢厂在降本增效方面,取得连续多个项目创效的好成绩。
01
连续测温仪优化项目
连铸中包连续测温仪通常使用两个浇次后下线,在节约成本行动挖潜中发现,连续测温仪下线后侵蚀状况有所不同,有的还能继续试验使用。得到这一发现后,炼钢厂结合厂家提升材质、调整渣线位置,采取“若下线后中包剩余包期还长便更换新的连续测温仪;若中包剩余包期短则用纸管热电偶测温”的措施,延长连续测温仪使用寿命,一直用到寿命极限为止,以此降低成本消耗。
02
钢包顶渣重复利用项目
以往的钢包顶渣,在热态情况下,一部分回收到下一炉次钢包内,剩余部分冷却后破碎外卖。为降低转炉辅料消耗,将冷态的钢包顶渣破碎后再次重复利用,这样做,不仅降低辅料消耗,而且促进钢包渣早化,增加渣层厚度,减少钢水吸氮,在降本的同时,提高了钢水质量。经测算,每个月可节约成本30余万元。
03
浇次最后一炉不钙处理项目
为保证钢水纯净度,确保连铸生产顺行,钢水需全部进行钙处理工艺,为降低合金成本,浇次最后一炉推行造白渣,不进行钙处理直上工艺,通过跟踪,连铸浇注状态平稳,卷板质量稳定。经测算,该项目每个月可节约成本1.5万余元。
04
含硼钢钛线优化工艺项目
生产含硼钢时,为避免铸坯角部横裂纹,每炉打钛线130米。为降低钛线成本,生产含硼钢时,在保证连铸设备精度、轻压下正常的前提下,将钛线量控制到每炉50米,经跟踪,产品质量稳定,满足客户需求。经测算,月节约成本4.47万元。
目前,炼钢厂通过不断地工艺创新和设备改造,积极主动地推动运营改善工作,尽职尽责把企业降本增效工作落实到实处。
END
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