降本增效 | 炼铁厂降本增效有实招
新金钢铁
为积极将公司修旧利废和节能降耗号召工作落到实处,炼铁厂设备科从“节电”工作抓起,从每一道工序管控研究,精打细算,节能降耗。
秉持“在能达到环保要求的情况下,将风机风量、压力和电机运行电流控制到最合理的运行区域,将不上料期间的风量降到最低”这一管理理念,炼铁厂在设备科的组织下,在全厂范围内开展“降低用电成本”活动。
经排查,A炉槽上除尘风门开度在60%以内,具备增加变频器以达到节能的条件。如果上一台新变频器需要30余万元,并且工期较长。通过对公司停运、拆除设备摸排后发现,西铁厂5#除尘变频器与A炉槽上除尘电机匹配。
找到可以利旧的变频器后,炼铁厂厂部与公司能源部、设备部研究论证后,决定将西铁、东钢和项目闲置的变频器投用到生产除尘上。
7月10日,炼铁厂组织了以刘占平为组长;刘小明和连聚芳为副组长的除尘变频器改造攻关小组。在电修车间人员的共同努力下,将西区停用的5#高炉炉前除尘变频器移至东铁,7月11日—7月16日进行了移装;电修车间组织技术骨干加班加点接线、做耐压、调试后于7月17日一次性试车成功。
目前各环节运行正常,每日可节约用电约6000度,年节约用电费用约130万,且除尘效果良好,达到环保要求。
A炉槽上除尘变频器的投用,正式打响了炼铁厂节能降耗的第一枪,也为节电工作打下了坚实基础。其他设备节电工作正在有序开展。
撰文:刘小明 影像:白雪枫 刘辉
视频制作/排版:马小梅
编辑:刘辉 审核:赵彬

欢迎点赞、转发朋友圈↓↓