炼钢厂始终将降本增效作为重点工作,持续挖潜车间现场可优化改善项。
转炉氧枪定位销技改项目:
在转炉氧枪定位销技改项目上,氧枪定位销插入到位后,行程开关控制液压推杆自动停止,此时氧枪可以使用。但由于液压推杆偶尔出现自动回退现象,导致行程开关复位,此时氧枪连锁自动提枪影响生产。电修工段针对此问题进行专项攻关,通过调整行程开关角度,修改控制程序,不改变定位销原有插入深度,使行程开关更加可靠,即使液压推杆轻微回退也不会导致信号中断。经改造后使用效果良好,缩短了转炉冶炼周期,有效促进生产顺行。
连铸主液压站注塞泵修复改善项目和中包盖密封改造项目:
在2#连铸机平台主液压站3#注塞泵修复改善项目上,改造前主液压站3#注塞泵浮动油封和轴承有间隙容易出现漏油情况,为节约费用,通过自行更换浮动油封和轴承,更换安装完成后上线使用效果正常,达到密封效果,此项目通过自行修复可节省费用 3.5万元。
在中包盖密封改造项目上,改造前的中包盖,冲击区开孔面积大,中包烘烤温度低,打氩效果差。经过反复研究论证,重新测量中包数据,自行设计绘图图纸,通过自行铸造中包盖来改变现状。改造后的中包盖使用效果明显提升,冷开热换保温效果较好,前三炉要钢温度下调5℃,每次冷开可以节约250度电,每月节约电费1万余元,中包烘烤上线温度提高150度,提高了开浇安全性,密封后打氩效果正常,连铸冷开热换启步过程较为稳定。
今后的工作中,炼钢厂仍旧会将降本增效作为重中之重工作,把运营改善工作持之以恒执行下去。
END
撰文:刘凯鹏
影像:白雪枫
视频制作/排版:李姗
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