钢包底吹高压胶管肩负着为钢水输送氩气、保障钢水质量的关键使命,但其长期处于炉下高温环境,一旦遭遇钢水外溢、钢渣喷溅,极易被高温烧坏,致使卷筒上整根15米长的胶管不得不更换。
这不仅耗时漫长,还会迫使钢水吹氩中断,直接影响钢水质量;严重时甚至引发钢水凝固需重新回炉、成分不均或钢水改判等问题。
为彻底破解这一困境,我工段在氩气卷筒的气管接口处,通过1寸镀锌管新增设一条5米长的氩气管路,管路上预留两个由球阀控制气源的接头。
一个仍与氩气卷筒相连,保障钢包正常氩气输送;另一个则作为备用接口,配备球阀控制气源。当卷筒胶管因烧毁无法正常供气时,只需切换至备用接口,立即连接备用气源管路并打开球阀,即可快速恢复氩气供应。
该改进充分确保氩气输送的连续性,彻底规避因底吹氩气中断导致的钢水凝固、成分不均、钢水改判乃至废品产生等风险。
与此同时,该改进可同步开展主管道的检修、清理或更换工作,将非计划停机维护转化为在线不停产维护,大幅缩短设备检修时长,显著提升钢包周转效率与生产计划兑现率,减少停机造成的产能损失。
尤其在主管道无法正常供气时,备用管路可迅速接替工作,实现主备一体的稳定供气模式,保障炼钢、精炼、连铸全流程的顺畅衔接。
此外,此举还降低了设备故障风险,每避免一炉钢因改判或报废,单炉即可节约成本5000至15000元。
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文字|龙书岭
编辑|刘 辉
编审|霍耀国

