大数跨境

巧做管道“保暖衣” 节能降耗见真章

巧做管道“保暖衣”  节能降耗见真章 新金钢铁
2026-01-05
1
导读:创一流标杆企业 建绿色智慧新金

管道保温 创新节能

炼铁厂聚焦主风机冷风管道散热问题,通过自主创新和废物利用,成功实施管道保温改造,实现节能降耗与成本双赢。

管道散热问题及成本挑战

为深入践行公司“节约一个点”活动号召,将节能降耗理念贯穿生产中,炼铁厂聚焦主风机冷风管道散热问题,以自主攻坚破题、以废物利用增效,创新开展管道保温改造工作,既筑牢了设备高效运行“防护墙”,又实现了成本控制与能源节约的双重突破。

主风机作为高炉炼铁的“动力心脏”,冷风管道承担着输送压缩升温空气的关键职责。冬季环境温度偏低时,管道表面散热损耗突出,不仅导致热风温度下滑、影响高炉冶炼效率,更造成了不必要的能源浪费。按照传统方案,需专项采购高端保温材料并委托外部专业团队施工,预估总费用高达15万元,成本压力显著。

自主攻坚 双层保温方案

面对这一难题,炼铁厂联合公司机修厂主动扛起责任、不等不靠,迅速组建由技术骨干牵头的攻坚小组。团队通过多次现场勘查、精准热工测算,量身定制了“内保温+外防护”的双层优化方案。在材料选用上,团队秉持“变废为宝、物尽其用”的节约原则:对以往大修更换的废旧岩棉板、硅酸铝纤维毡等材料进行精细分拣、按需裁剪,筛选出保温性能完好的部分作为内层核心材料。此举既解决了材料采购难题,又高效清理了库存废料,实现了资源循环利用的“一举两得”。

施工阶段,机修人员主动放弃业余休息时间,抢抓检修间隙全力推进改造。大家分工协作、精打细磨:先将管道表面的油污、灰尘彻底清理,确保保温层贴合紧密;再将裁剪成型的保温材料分层包扎,用镀锌铁丝逐段牢固捆扎,杜绝松动脱落,全方位阻断空气流通造成的热损失。

改造成效显著 节能降本双赢

改造成效立竿见影:经实际监测,管道表面温度从改造前的65℃降至35℃,热损失减少约45%,主风机出口热风温度稳步提升8℃,高炉冶炼效率得到显著优化。成本核算显示,此次自主改造仅投入材料费3万元,较原计划节省12万元,节约率高达80%。同时,参与施工的员工熟练掌握了保温工程设计、安装等关键技能,为后续类似改造积累了宝贵的实操经验。

节能降耗无捷径,创新实干是关键。未来,炼铁厂将持续鼓励各岗位深挖节能潜力、拓宽降本路径,让每一项创新举措、每一次资源节约都成为推动企业可持续发展的坚实基石。



The End



 文字|贾世利

 编辑|刘 辉

 编审|霍耀国


【声明】内容源于网络
0
0
新金钢铁
创一流标杆企业 建绿色智慧新金
内容 0
粉丝 0
新金钢铁 创一流标杆企业 建绿色智慧新金
总阅读0
粉丝0
内容0