大数跨境

效率提高8倍,年创效1200万!

效率提高8倍,年创效1200万! 永煤集团
2021-08-12
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近600米的井下、8000米的路程,将矸石提升至地面,需要多长时间?新桥煤矿目前的答案是:50分钟,较过去缩短了4个多小时,年创效1200多万元。
速度的背后是激情,激情的底色是担当。聚焦助力企业改革发展,新桥煤矿持之以恒深入推进“三优三减三提升”,优化改造运矸系统,畅通运输“大动脉”,拓展发展新空间。

矿车变“高铁”,省时!


该矿岩巷掘进工作面主要集中在南翼,随着工作面延伸,运输距离变长,加之斜巷提升能力有限,制约了高效生产。

“以我矿目前最远的开拓头面为例,如果使用矿车运矸,要经过三条斜巷、三条平巷,用时5个多小时。”该矿副总工程师李立丰说。

“要想富先修路,要想快上皮带。”强力胶带运输机如同地面常用的传送带输送机,是井下最快的运输工具,被职工誉为“井下高铁”,而成为了首选。



按照“整体规划、分期实施”的工作思路,该矿历时两年多时间,先后建成了南翼矸石运输系统、井底矸石运输系统。

“一桥飞架南北,天堑变通途。”新运矸系统整体由6部强力胶带运输机和2个矸仓组成,纵穿斜巷而过,直达位于北翼的井底矸石仓,全程实现了皮带化、仓储化,效率提高8倍以上,每年减少运输费用约300万元。

监控画面中,笔者看到矸石从工作面源源而来,划出一道弧线,“跳入”强力胶带运输机,浩浩荡荡。



李立丰介绍,新运矸系统自今年4月底投入运行以来,一直保持平稳运行。



转运变“直达”,省力!

2903轨道顺槽外段,随着岩巷综掘机割头旋转,矸块顺势“滑入”铲板,“乘上溜子,“翻进运输机,快速远去。

生产过程如行云流水般顺畅高效,矸石即产即出,片刻不影响后续生产。



“这都得益于新运矸系统啊!”该矿开拓二队技术副队长郑海涛说,“以前,矿车周转一次耗费几个小时,还需人工推车,投入人力多不说,效率还低。”

新运矸系统的投用使得出矸彻底摆脱了矿车周转的制约。生产期间,矸石或被直接运出,或暂存在矸石仓,整个系统处于随开随用的状态。



“新运矸系统就像游戏中的‘贪吃蛇’,拥有强大的载运量和吞吐量,充分满足了岩巷快速掘进需求。”郑海涛满脸喜悦。

前后对比,优势自显。生产工序更加紧凑,施工环节更加简化,岗位人员更加优化,生产潜能得到持续释放,开拓进尺进一步提升,有力促进了采掘平衡,年增效900多万元。

谈起新运矸系统,采煤系统同样赞口不绝。过去,综采面过断层时,常采用“设备分矸+矿车运矸”的出矸方式,耗时费力。如今利用新运矸系统,出矸、分矸一步到位,省时又省力。



押运变“托管”,省心!

-550m南翼轨道运输斜巷坡度18°、长538米,-385m南翼轨道运输斜巷坡度16°、长543米,是该矿南翼采区运输的必经之路。

“它们也是我们最为重要的‘押运线’。”运输队生产班班长陈红旗郑重地说。斜巷运输环节复杂,且潜在风险较多,仅中等风险就有6个。

为了做好这项工作,陈红旗班组打起十二分精神,每天像押运员一样,盯紧每一个环节、盯牢每一细节,片刻不敢懈怠。除了安全压力,班组每天的工作任务也不轻松,拉运矸石,提升物料,十分忙碌。



新运矸系统投用后,这样的日子一去不复返了,随之而来的是班组“向往的生活”。矸石运输线路“另辟蹊径”,使得斜巷运输量降低50%以上,高强度工作时间缩短了3个小时以上。
时间宽裕了,陈红旗班组却没有因此“闲”下来,而是把更多的时间用在了隐患整改上。陈红旗的解释是:矿井创造这么好的工作条件,他们要懂得感恩,倍加珍惜,更加奋进。
创新带来的不仅有外在的“物理变化”,还有内在的“化学变化”。
怎一个“省”字了得!


孙详/文图
  

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