

近期,在永煤精神的感染和号召下
各单位“火力全开”
打起了“团战”
在增盈提效上跑出了“加速度”
陈四楼煤矿现有钢丝绳芯带式输送机10部,皮带总长将近3万米。在使用过程中,经常性需对磨损严重或超过使用年限的胶带进行更换。由于其更换过程需要进行硫化对接,工艺复杂、耗时长、且人力投入多,只能在每月月底矿井停产检修时间才能进行,如全部更换一遍,会对矿井正常生产造成较大影响。
为提高钢丝绳芯带式输送机皮带更换效率,该矿皮带队成立QC攻关小组,经过反复设计和试验,研发出了强力胶带快速更换系统。该系统由新胶带固定装置、免移动防跑带夹板和旧胶带回收卷带装置等组成。新系统投入使用后,以前3万米皮带更换耗时超过1800多个小时,现在只需600小时便可完成,仅为原先的1/3;且更换中可减少硫化接头100个,仅此一项便可节省硫化材料费用100余万元。(@洪 文 姜方飞)
城郊煤矿细化分解17个降本增效重点项目,精心梳理项目投资和设备购置计划,对不影响安全生产和长期发展的重大项目,能停则停、能缓则缓。持续推行“专业系统+业务科室”复合成本考核法、“区队市场化结算+班组智能成本核算”及“清单式回收”信息化管理、材料修复质量考核、基准复用率“底线”与系统对标“高线”的复用考核等管理方式,将材料回收复用情况纳入契约化管理,激发全员修旧利废热情。前八个月,矿井修复材料2867万元,同比提高10.2%,发放复用材料2812万元,同比提高8.7%,商品煤单位完全成本完成415.11元/吨,同比降低9.93元/吨。(@黄坤)
“再加把劲,争取今天完成。”“加油!”9月17日,贺驼煤矿机修车间内,四名电焊工相互鼓励加劲,为的是把翻罐笼当天完成。
三季度以来,该矿以“层级自主管理”为抓手,实行分级归口管理和全面预算控制,建立“人人有指标,项项有考核”的目标成本责任分解保障体系。立足内部挖潜,建立“全员、全过程、全方位”的成本控制机制,努力找准突破口,严抓成本管理,建立健全材料管理档案,并根据基层单位每月上报的材料计划,将旧料合理投入到生产中,保证每一项投入都有账目可查、有单位负责,减少了材料消耗和新材料投入。9月份上旬,该矿修旧利废完成12.4万元,完成了计划的114.3%。
在“节支降耗、我为先锋”全员行动中,龙门煤矿生产科负责人李博带领团队以锚网索支护工艺提升为契机,优化巷道支护设计,改被动支护为主动支护,顺槽设计长度由130米至150米逐渐增加至400米至650米,有效减少石门巷道施工。通过优化巷道支护设计,上半年在2003和西翼煤柱工作面减少3个石门,节省投入近300万元。
在2002工作面设计中,该团队根据岩性不同,先后6次完善设计方案,取消上岩中巷施工,直接进行长距离顺槽掘进,减少岩巷工程700米,减少工程投入约870万元。图为团队成员在研究优化设计方案的场景。(@景鸿民 樊洛利)
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